神马尼龙化工公司成功避免一次重大事故
2004-11-17
来源:《化工安全与环境》
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2004年9月20日,由于操作人员严格执行事故预案,精心操作,河南神马尼龙化工公司成功避免了一起液氨泄漏重大事故,使生产装置和周围群众安然无恙。
河南神马尼龙化工公司是我国大型化工企业,其生产装置区属于一级重大危险源。在生产过程中,贮存、使用的危化品多达20种,液氨是其中之一。该公司的硝酸装置每年消耗原料液氨约9000t,每天消耗30t左右。该种原料遇到空气极易气化挥发,对人的呼吸道有很强的刺激烧伤作用,浓度过高极易使人窒息死亡。该公司所用的液氨全部为汽车槽车运输,卸车时采用汽化罐加压打入液氨贮罐。
9月20日上午,一车装有30t液氨的槽车停靠在卸车台上,操作工苏洋伟按作业指导书规定的程序卸车,并坚守在现场岗位。突然,汽车槽车向后溜车,他一看不妙,立即大声呼喊同伴王显赶快关闭卸车管线气动快关阀门。与此同时,汽车司机也冒着危险,果断关闭了槽车阀门。槽车继续向后滑行,顷刻间,汽车槽车的惯性动力拉断了卸车液相软管,只听“嘣”的一声,一股白色烟雾喷出。操作工和司机火速撤离开现场。好在另一条卸车软管拽住了滑行的汽车,才使汽车停了下来。由于同时切断了液氨槽车与液氨贮罐之间的阀门,现场只有连接软管中大约60kg液氨泄漏,未造成大的事故,一场重大事故就这样消灭在即将发生之际。
在事故分析会上,该公司领导语重心长地说,公司虽然连续4年无事故,但丝毫不能大意。这次液氨卸车若不是操作工按照事故预案果断操作,几十吨液氨一旦泄漏出来,将造成方圆5km以内几万人紧急撤离,公司也将全部停产,后果极为严重。
针对这一卸车软管爆裂事故,该公司举一反三,在事故预案的基础上,立即修订了液体原料和产品的装卸车管理规定,严格规范了装卸车操作程序和安全防范措施,使安全工作得到进一步落实。
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