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矿井煤泥水处理的新方法

2009-02-13   来源:安全文化网    |   浏览:    评论: 0    收藏
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  水在煤矿生产中,无论是用在防尘上,还是做动力或材料上,都是一种不可缺少的主要资源。然而,在生产过程中,流入井筒、巷道和固采工作面的地下水、地表水、大气降水及生产管路供水等所构成的矿井水,又常常给煤矿生产带来不同程度的危害。

  在煤矿生产过程中,随着开采面积的不断扩大,采区涌水量也相应地增多。所谓采区涌水量,系指采区内自然涌水量和人为涌水量的总和。自然涌水量,指采区内地层涌水;人为涌水量,指防尘用水、动力用水、管路漏水、排水等。采区内自然涌水量较均匀,而人为涌水量则随机性很大,流速也随之变化,特别是局部定时排水等。这些水,经由回采顺槽巷道、运输石门等,使被抛洒在底板上的煤、岩颗粒随水流一同往低处运动,形成了采区煤泥水。煤泥水中的固体颗粒度大致在0—40mm之间。流动距离远,主要影响运输的多在0.5—10mm 之间。这些粒度的煤泥水集中在采区上下山斜巷水沟中,由于流速较高,是不沉淀的。而进入采区下部平巷,其水流减速后,则很快就沉淀。淤塞水沟、影响运输及文明生产。进入采区水仓中的大量煤泥沉淀后,严重占有水仓的有效容积,造成矿井

  抗灾能力不足,威协安全生产。

  一、新安煤矿排水状况简介

  双鸭山矿务局新安煤矿,是1984年投产的集中皮带斜井,设计能力150万怕,三个采区同时生产,设计矿井最大涌水量为1022m3/h。在一水平(一200)设有集中井底水仓,总容量为6838m。,布置了三个水仓,即:乙仓2692m。、丙仓2152m。、丁仓1994m。f甲仓未施工)。实际生产中,矿井正常涌水量为:762m。/h,按理论计算,水仓容量基本能符合《煤矿安全规程》的规定。

  在生产过程中,由于矿井水中含有大量的煤泥颗粒,而在采区排水设计中,又较少考虑到煤泥的处理问题,以至使煤泥颗粒在采区下部车场、大巷等水沟中很快淤满,涌入巷道中,淤塞的煤泥影响了文明生产及运输。而进入采区水仓、井底水仓中的大量煤泥沉淀后,占有水仓有效容积。为保证安全生产、质量达标,在后期增设清水沟、清仓人员,补设泄水巷或补做大容量水仓等亡羊补牢的作法,都无法彻底改变面貌。如:我矿一200井底的三个水仓,实际生产中,只能是使用一个,备用一个,清理一个,即:对三个水仓需轮番清理。实际的有效水仓容量为 1—2个仓容,已不符合《煤矿安全规程》的规定,造成了矿井抗灾能力的不足。最为严重的是下山采区开采时,若对此重视不足或设计不当时,将直接影响采区的生产与安全。我矿一采下山区预计涌水量为294m3/h,设有甲、乙两个水仓,容量分别为1000m3和1358m。。实际生产中,采区涌水量在241~443m3/h之间,平均为:315m3/h,曾因采区涌水中煤泥含量高,几次出现正在清理的水仓未清完,而使用的水仓已淤满,造成的淹井事故,迫使采区补做了一个大容量的丙仓。这虽然避免了淹井事故,但巷道淤货、清仓占用水泵及绞车、工人清仓作业条件差等问题仍无法解决。

  二、平巷流水沉淀池设计

  平巷闸门挡水墙溢流流水沉淀池{以下简称平巷沉淀池)的设计原理,与普通流水沉淀池一样,设计让煤泥水入池后,减速下沉而达到沉淀的目的。不同点只是沉淀池的底板标高与大巷或石门的底板标高相同,用闸门挡水墙来提高沉淀池内的水位,使水流经初期沉淀后,从沉淀池的挡水墙上溢流而出,汇集到平巷水沟,再流入水仓。

  平巷沉淀池的设计参数确定及注意的问题。

  流水沉淀池的沉淀原理,就是使池内的水流在此减速,使之呈层流状,固体颗粒在此状况下做抛物运动而沉淀。而减速的方法就是在沉淀池流水深度一定的前提下增大池宽。流水沉淀池一般能够沉淀大于或等于0.1mm 以上的固体颗粒。而若使0.1mm以上的颗粒沉淀,其水流速度必须小于100mm/s。根据采区煤泥颗粒绝大部分均在0.1 mm以上,且0.1 mm以下的颗粒不容易沉淀的情况,选择沉淀颗粒为0.1mm以上的煤泥固体颗粒。因此,池内平均水流速度预定为1 00mm/s。

 

  上述计算的长度为最小沉淀长度,也就是说,沉淀池小于此长度,就达不到沉淀的效果,但因沉淀的煤泥等不能马上就清理,需考虑沉淀物堆积长度及高度,即集泥容积,故,在计算出的沉淀长度基础上,根据清池周期,再加上积泥长度,即为沉淀池长度。

  3、沉淀池积泥仓容积和积泥高度的确定:

 

  4、沉淀池坡度:

  平巷沉淀池清池方式为平巷池内人工清池或扒斗机清池,考虑运输方便及沉淀池有效容积利用,~般取池底坡度为逆水流3~5%。即有利于清池时泄水和推车。

  5、平巷沉淀池高程控制:

  为保证沉淀效果,入池水沟设计高程应与挡水墙门上溢流口标高有关,一般设计计算为:依据沉淀池宽度,流水深度,计算出沉淀池水力半径R,然后再计算出Y及谢基系数C,根据沉淀池内的水流速度V,即可计算出沉淀池内的水面坡度,再依据沉淀池长度,计算出池内水面高差,亦就确定了入池水沟标高,最后根据入池水沟标高及采区上下山坡度,就可确定出流水巷与采区上下山相交 相对位置。

  6 沉淀池挡水墙及闸门设置:

  沉淀池挡水墙,应采用永久挡水墙(发碹砼或砖砌)中间安设闸门,其特点是密封性好,耐用。但清池前需控制池内存水高度,打开泄水孔、脱水,确认无水后,方能开门清池。

  7 池内通风:

  为保证清池时,能有新鲜风流,要求沉淀池挡水墙距顶板留有一定的高度,特别是在流水巷与沉淀池交点处,不应堵塞,以保证平巷与上山有风流通过。

  8 清池:

  在沉淀池内煤泥淤满后,应在沉淀池配水巷内将水流改至备用沉淀池,然后释放沉淀池内流动层水,即脱水。打开闸门,采用人工或扒斗机清池,矿车平巷运输。

  三、经济效益分析

  设置平巷流水沉淀池,不仅解决了煤泥淤塞巷道水沟,占用水仓有效容量等问题,而且更重要的是解除了水仓淤积过快,威胁安全生产的大难题(过去曾多次发生过大量煤泥入水仓后,清仓告急,险些淹井事故)。沉淀后的煤泥粉比其它方式沉淀的煤泥粉要干爽很多,基本呈松散状,便于清理装车、运输,绝不影响提升线路的文明整洁(含水的煤泥浆提升时易外溢洒货,需定专人清理绞车道),同时还避免了煤泥入煤仓后堵仓事故的发生。它能提高劳动效率,节省清池水泵和绞车,使人员作业环境变好,安全生产状况好。下面以新安煤矿中央下山区设置一350沉淀池为例,具体效益分析如下:

  1、节省4DA8 X 6水泵一台,全套设备价值2.2万元,电费3.0万元/a:

  2、节省JD一25绞车一台,全套设备价值3.2万元,电费O.6万元/a:

  3、节省平巷、绞车道清煤粉人员各1人,提高了清池效率,减少绞车司机、水泵司机及设备维修人员等,共可节省人工费约2.5万元/a:

  4、经沉淀后清出的松散煤粉,可在井下利用掘进翻煤滚笼直接进入煤仓,走皮带运煤系统。节省矿井绞车提升量。据2004年统计,从沉淀池内回收煤粉8890吨,有利地缓解了矿车运输的紧张状况(过去为防止煤泥堵煤仓,湿煤泥全部翻到矸石山上,到冬季,湿货冻车底,严重影响生产),现在煤粉入仓后,实现了资源的回收,减少损失6O万元/a。经上述分析,总计可节省设备投资5.4万元,节省费用支出3.1万元/a,减少资源损失60万元/a。

  四、结论

  平巷流水沉淀池,适用于布置在采区下部上(下)山与附近大巷或石门之间,其具有使用方便、经济效益显著、设计与施工简单、易于布置等特点,对于煤泥砂含量大的矿井,有很大的应用价值。

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