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兖矿集团济三矿打造循环效益“金链条”

2007-09-03   来源:安全文化网    |   热度:   收藏   发表评论 0
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  今年以来,兖矿集团济三矿遭遇投产6年来最恶劣的地质条件。三个采煤面同时受断层、采空区涌水影响,共过断层80条,最大落差达10米,5306工作面2/3是全岩,16302、6304全岩也在1/3以上,最大涌水量300立方米/小时,安全生产遇到前所未有的困难和挑战。它就象一只狰狞猛虎,撕扯着正常的生产秩序,不仅造成原煤欠产较多,而且带来了设备损坏严重,故障率比正常条件下高出2——3倍,原煤平均灰分比去年同期增加近10%,计划外投入明显增加。

  就在这样的困难情况下,该矿生产成本却不升反降,上半年材料费与上年同期相比降低1800多万元,商品煤成本比计划降低6.8元/吨;商品煤质量处历史最好控制水平,精煤万吨含杂率平均控制在了0.91公斤/万吨,最低降到了0.71公斤/万吨,煤质管理实现了零投诉。

  是什么法宝保证了该矿经济质量不断提升的呢?

  “今年我们注重在安全高效和安全效益型矿井建设上下硬功夫,突出做好安全生产保效益、煤质优化增效益、科技进步创效益、节能降耗挖效益循环发展四大文章。”矿长吴向前一席话道破从容应对挑战,虎口夺金奥秘。

  稳抓安全保最大效益

  “采煤区队党政技三大员效益工资基数为6万元。效益工资按照安全部分60%、生产部分40%的比例分解考核。每出现重伤一人次事故,扣除效益工资中安全部分的50%;出现死亡事故,效益工资全部扣除。”这是继上半年实施“4321”安全工资分配机制,使职工安全收入达到收入总额的40%以上,为确保下半年安全生产,不断增加安全工资比重,新出台的奖惩政策中一项规定。

  “安全抓好了,生产上去了,就有高收入,职工队伍也好带了”尝到安全甜头的该矿综采一队、综掘三区区长深有感触的说。

  “安全就是最大的效益,安全不实打实地抓好,经济效益、社会效益就会大打折扣,一切都终将归零!”这是矿长吴向前大会小会强调最多的话。

  针对生产条件异常复杂、安全管理难度加大、煤炭生产欠帐较多、职工情绪波动较大等困难,及时开展了“矿井实现安全生产一周年,我们怎么办大讨论”、算清算好“安全五笔帐”、事故案例教育等活动,确保了干部职工“安全就是最大效益”思想不动摇、意识不淡化。在安全投入上舍得花钱,全年安排生产安全费用6525 万元,比2006年多投入1000多万,仅上半年就投入资金2797万元,完成安技措项目87项,为安全生产提供了技术保障。特别是下半年针对设备损坏严重而开展的设备会战活动,使综机设备故障率下降了50%,促进了生产均衡稳定。现场管理上,从强化领导干部安全责任入手,创新实施“三查两盯一问询”现场监督检查工作法,实行干部下现场走动式管理和写实制度,查出的各类问题和隐患整改率达到了100%。截至8月底,矿井实现安全生产16个月,连续12个月杜绝了轻伤以上人身事故。

  安全保住了,生产在克服重重困难的前提下稳步提升,进入下半年,日产原煤保持2.2万吨以上,安全效益稳定了职工队伍,推动了矿井又好又快发展。

  优化煤质“三零”工程增效益

  “综采一队工作面两巷开采之前,先把10米之内的杂物全部提前清理完再生产,宁肯工作程序多个环节,影响生产进度,也要保住煤炭质量。”这是生产区队严把“三零”源头质量的一个具体措施。

  地质条件的复杂多变,造成矿井煤质灰分、水分和含矸率较高,原煤平均灰分达到了33.3%,比去年同期提高了10%。压力面前,该矿从抬高源头管理、洗选工艺优化、采制化控制“门槛”入手,大力推进管理零缺陷、产品零杂物、质量零投诉“三零”工程,提质增量增效,确保矿井和用户利益实现“双赢”。工作面过断层时,尽量提刀,减少割底矸石量;工作面过富水区、涌水大时,先治水再生产,做到停机停水,严格超水扣产制度,仅上半年采煤队超灰超水就扣量5.6万吨,毛煤质量得到了严格控制。选煤厂对皮带机头网篦、跳汰机除杂网蓖和仓下给煤机除杂网蓖进行了适当改造完善,拿出4000元/月奖励捡杂效果突出职工,使火车表面万吨含杂率连续半年为零,月月稳居公司第一名。为把住商品煤质量最后一道关口,煤质科实施人工采样和自动化采样双项质量控制的同时,采取煤堆、皮带煤样和船上核查煤样对比制度,确保质量追溯到责任人、具体时间和具体落煤跺位,确保了采制样真实反映每一批煤的质量。

  生产适销对路产品、提高产品附加值、增加商品煤销量,才能创造高效益。济三矿针对选煤厂煤泥水系统老化,回收不足现状,进行工艺调节,使其入洗能力由原来的1万吨/天提高到现在的1.5万吨/天,原煤得到全部入洗,精煤销量占商品煤总销量的51.6%。千方百计优化品种创效。按照公司统一安排,下半年减少动力煤入洗量,增加2#精煤和1#块煤销量,每月创收600余万元,确保了公司整体经济效益。根据采场地质条件造成煤质差的实际,积极与山西供应商联系,使优质价廉的山西煤与该矿煤炭“联姻”,优势互补,提高了产品销售价值,减少了经济效益的损失。同时,紧紧抓住濒临济三电厂的优势,将洗煤低值附加品销售给电厂,既保证了公司内部电煤供应,又增加了经济效益。

  科技创效点石成“金”

  在公司率先启动井下矸石充填技术研究,首个采区矸石充填巷已形成,为下步矸石井下直接充填创造了条件,减少了矸石地面排放对环境的污染。这是该矿积极开展技术创新,解决瓶颈,助推节约型矿井建设,实现经济效益和社会效益“共举”的新举措。

  该矿由于特殊地质条件,每年产生近300万立方米矿井涌水。过去将井下水排至地面处理后,再供给井下,每月不仅消耗大量电能,处理不好还造成地面污染。为解决这一难题,该矿积极开展井下直供水系统改造,将水直接在井下处理,实现了生产用水井下直供,每年可节约矿井水处理费用和排水电费300余万元。今年又投入1280万元,建成了“污水处理及综合利用”系统。系统可对生活污水、(电厂)工业废水、矿井水深度治理,并将治理后的中水(地表水Ⅲ类)全部复用,用于矿井生活降尘、绿化、消防、冲厕及煤炭的洗选、电厂回收复用等,对不能复用的电厂工业废水处理后按国家标准排放,年节约水资源近292万M3、电力180万KWh、节约资金523.6万元。开展的综采面煤流系统煤水分离装置研制,从综采面胶带顺槽皮带溜煤眼位置安装煤水分离装置,煤水分离率达80%,不仅减少了煤流含水量,减少了对煤流运输、提升系统的影响,而且可增加130万元的产值。上半年获得部级科技进步优秀项目4项。

  节能降耗深挖内潜出效益

  一个旧风门当废品卖掉最多就值20元,我们成立木工组及时对旧风门拆卸、修复、组合,整合成新风门,一扇就可节支500元,今年修复再利用旧风门148扇,节约资金21万多元。在通风工区张区长拉起自己持家“节约经”,头头是道。

  针对矿井物料消耗不断上涨,节支降耗压力增大现状,该矿以“四大”活动为动力,强化成本控制,实施精细化管理。将全年经营考核指标细化分解到分管领导、专业副总、管理部门和区队班组,区队班组又将指标分解落实到职工,层层签订目标责任书,实行成本费用节超与工资分配挂钩考核,节奖超罚,仅上半年就拿出92万多元奖励先进29 个。职工节支降耗积极性空前高涨,他们把区队班组这个“大家”当作自己的“小家”精打细算。回收队将井下的废旧木料进行刨面、大变小、重新组合,用于井下综采面接顶、按维垫支架等,每月节省资金30万元左右。矿机厂将废旧钢材、工具厨进行整理、分解,作为原材料用以非标件的加工,减少了原材料的投入,节省资金30多万元。皮带队对胶带机进行改造,使故障次数由原来的38/月次降为6次/月,创造间接经济效益60万元/年。防注工区自制加工水射流除尘风机7 台,节约成本5.38 万元(购置水射流除尘风机,7692 元/台)。8个月该矿修复利用废旧材料和设备价值960万元。

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