2023年,重庆气矿江北作业区坚持精细管理,优化生产运行,深化产能挖潜,全年累计生产天然气3364.43万方,同比多产气202.86万方,创出近年新高。销售天然气48.42亿方,同比多销气1690万方,创出历史新高。
优化生产运行,保障管网输供平稳。围绕全年生产指标,作业区层层分解任务,对生产情况分析细化为每月、每周、每日,及时对生产运行、工艺参数进行优化调整。发挥好数字信息化远程监控、智能管控、高效处置等功效,保障生产异常及时处置,重要时段合理调峰;精心编制《卧渝线C段安全隐患整改停气碰口方案》,优化气量调配,将施工期间日影响气量从61.1万方降至8.4万方。通过优化完善施工方案和精细施工组织,将每次停气碰口对生产和销售的影响降至最低;作业区以“人防”为基础,加大“技防”投入,全年管道巡护GPS上线率99.2%,巡护关键点观察确认率100%。加强第三方施工点、高后果区风险管控,加装摄像头52个。
强化措施上产,精细管理绩效突出。面对天然气产量欠产瓶颈,按照气矿统一部署,组织开展环浅2井修井上试工作,克服重庆主城内环以内14年未进行勘探上试作业先例、临近江北国际机场施工受限等诸多困难,顺利完成气井的射孔、酸化等工序作业,实现了环浅2井的快速复产和持续稳产,该井全年同比多产气353万方。及时处置渝浅2井水套炉故障,优化该井脱硫剂更换周期及运行模式,确保每日稳定生产。抓好东溪气田装置大修和DDS生物脱硫技改等施工全过程管理,通过持续改进和新工艺运行规律的不断摸索,实现了东溪气田的稳定生产。
深化老井挖潜,确保产能颗粒归仓。面对老气田开采时间长,稳产难度大的问题,作业区持续优化和完善气井“一井一策”制度,技师专家工作室结合相19井工艺情况,提出采用高压导压管使套管环空与站场生产流程连通,现场落实间隙生产工作方案,使已停产的相19井恢复生产,全年同比增产9.5万方。摸清气井“脾气”,组织对沙5、相9、相21等气井生产工艺、泡排制度进行调整,通过措施上产,充分发挥了沙坪坝气田、相东构造产能。(张虎)
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