(大坝发电厂,宁夏 大坝 751607)
大坝电厂原使用IR-3D型、IK-525型和IK-AH500型吹灰器。由于耗用高参数蒸汽数量大,易吹损受热面管,维护工作量大,因而改用声波吹灰器。首先对2号炉吹灰器进行了试验性改造,拆除部分IK-525型吹灰器,改装IKT230/220型声波吹灰器。但在实际应用中,发现该声波吹灰器也存在较多问题,为此提出了相应的技术改进措施。
1 声波吹灰器故障原因分析
由于设计、运行、环境等方面的问题,声波吹灰器经常发生诸如喇叭不鸣音,喇叭掉落、烧裂,通气管漏气,电磁阀损坏等故障。经分析,发生故障的原因主要有以下几方面。
(1) 振动问题
声波吹灰器每隔5~20 min开启10~15 s,每天工作20~60 min。长期鸣音容易将连接喇叭座与安装法兰及连接安装法兰与喇叭的M10短螺栓振松,导致喇叭掉落,使声波吹灰器不能正常工作,甚至因喇叭掉入冷渣斗而卡住碎渣机,造成故障。通气管接头采用胀箍胀紧连接方式,长期鸣音振动,容易使该接头脱开,不能保证足够的进气量,使喇叭不能正常鸣音。
(2) 冷却风管截面积问题
冷却风管采用金属软管,截面积小,而大坝电厂锅炉房环境温度高并且冷却风管靠近炉墙,容易引起冷却风管变形。运行时炉膛负压摆动较大,冷却风管容易堵塞,起不到冷却喇叭的作用,从而导致声波吹灰器的喇叭烧裂,不能正常鸣音。
(3) 电磁阀安装问题
因通气管较短,致使电磁阀安装位置距离炉墙太近(小于800 mm),且锅炉房环境温度又高,经常发生电磁阀烧坏,使空气不能进入喇叭,导致喇叭不能正常鸣音。
2 改进措施
以上3个问题最终都会导致声波吹灰器不能正常工作,起不到清除受热面积灰的目的。针对这些问题对声波吹灰器进行了以下改进(见图1)。
(1) 将原来连接喇叭座与安装法兰及连接安装法兰与喇叭的6个M10短螺杆改为3个M10加长螺杆,将其一体连接后用螺帽、止回垫片上紧后再加装开口销,防止螺帽振松导致喇叭掉落。
(2) 将冷却风管采用的金属软管更换为 8紫铜管;原通气用的短铜管改为相应的长铜管,并将接头连接改为焊接方式,防止接头脱落漏气。
(3) 在加长声波吹灰器通气管的长度后,再接电磁阀,使其位置距离炉墙≥800 mm。
经过改进,消除了声波吹灰器频繁性故障的发生,达到了清除受热面积灰的目的,同时增加了锅炉受热面的使用寿命,保证机组安全经济运行,也切实地减轻了维护工作量。以上改进措施已在1,2,3,4号炉上应用。