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斗轮堆取料机回转电机故障原因及改造

2005-03-22   来源:《电力安全技术》    热度:   收藏   发表评论 0

(神头第二发电厂,山西 朔州 036011)

  神头第二发电厂输煤系统的斗轮堆取料机型号为DQL1200/1600,其回转电机在运行中故障率较高,严重影响了斗轮机及输煤系统的安全运行。

1 故障及原因分析

  (1) 电磁调速电机绕组损坏

  电磁调速电机由三相交流异步电动机、测速发电机、转差离合器组成,正反转达120次/h之多。因三相交流异步电动机不能满足频繁启动的要求,至使电机绕组受冲击电流的次数远大于规程规定的数值,导致绕组发热,烧坏电机。

  (2) 三相异步电机抱闸损坏

  三相异步电机在转速达到1 480 r/min时,要迅速制动使其停转后,才能反转。这个过程的制动时间长,常使摩擦片损坏,使抱闸不能正常工作。

  (3) 调速不稳定

  电机励磁电流通过可控硅整流获得,由测速发电机供给速度信号与电压微分负反馈,通过比较电路实现电机的平滑调速。由于粉尘污染,影响测速的准确性和可靠性,给运行带来很大困难。

  (4) 调速侧制动器不可靠

  调速侧制动器采用YWZ-200液压制动器,由于频繁启动,液压部分漏油严重,三相异步电动机也经常损坏,维护工作量大。

2 改造措施

  (1) 将电磁调速电机改为三相交流异步电动机

  将原来型号为YCTEJ250-4的电磁调速电机改为Y250M-8三相交流异步电动机,大大降低了转速(Ie=750 r/min),从而实现迅速制动这一目的。

  (2) 取消三相交流异步电动机风叶侧抱闸

  由于以前的三相交流异步电动机转速高,制动困难,改造后用8极电机,转速低,易制动,故取消电机风叶侧抱闸。

  (3) 将电磁转差调速改为变频调速

  由于电磁调速电机的结构复杂,体积大,维修困难,故改为变频调速。只用1台变频器与1台普通三相交流异步电动机就能实现电机的正常运转,速度大约为400 r/min。变频调速能大大降低启动电流,实现恒转矩,延长了电机的使用寿命。

  (4) 制动器改为MWJ-200型

  以前的电磁调速电机需要2套制动器(调速轴制动器和三相交流异步电动机风叶侧制动器) ,改造后只有1根输出轴,用1套制动器就能满足要求,而且消除了漏油和电机故障的隐患。

  经过改造,大大提高了斗轮机的安全系数,故障率几乎为零,检修工作量相应减少,为输煤的正常运行提供了可靠保证。