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JG-80型皮带式给煤机堵煤消除方法

2005-03-22   来源:《电力安全技术》    热度:   收藏   发表评论 0

(芜湖发电厂,安徽 芜湖 241009)

  芜湖发电厂共安装4台125 MW国产发电机组,每台锅炉配置2套中间储仓式热风送粉制粉系统,其中四期制粉系统配置的是由沈阳电力机械厂制造的JG-80型皮带式给煤机,其额定出力是80 t/h。自投产以后,JG-80型皮带式给煤机就发生过多次堵煤现象,特别是近两三年,给煤机发生堵煤较频繁,平均每个月发生堵煤2~3次,严重影响了给煤机的正常运行及制粉系统的正常制粉,并危害锅炉的安全稳定燃烧。因此,消除给煤机堵煤现象,保证制粉系统正常运行,势在必行。

1 堵煤原因分析

  经过现场调查及分析,JG-80型皮带式给煤机发生堵煤现象的原因主要是:

  (1) 给煤机输煤皮带两侧裙边容易掉煤

  JG-80型皮带式给煤机输煤皮带两侧边挡煤裙边高度只有72 mm,而输送的原煤层厚度为156 mm,煤层超过皮带挡煤裙边84 mm,在输送原煤的过程中,原煤从两侧裙边跨过而滚落到给煤机筒体底部,使筒内煤越积越多,造成给煤机堵煤。

  (2) 给煤机尾部落煤斗容易掉煤

  因为JG-80型皮带式给煤机尾部的落煤斗底平面与输煤皮带之间存在118 mm的间隙,在运行时,从落煤斗落下来的煤容易从此间隙处滚落到给煤机筒体底部,使筒内煤越积越多,造成给煤机堵煤。

2 采取的措施

  (1) 在给煤机输煤皮带两侧边安装200 mm×2 800 mm×10 mm挡煤橡胶皮,并用支架将挡煤皮固定在给煤机筒体内上方,输煤皮带两侧边安装挡煤皮后,与原来两侧裙边共同形成一道阻墙,从而使挡煤裙边不再掉煤。

  (2) 在给煤机尾部落煤斗与输煤皮带间隙处安装136 mm×570 mm×10 mm挡煤橡胶皮,并固定在尾部落煤斗钢板上,使落煤斗与输煤皮带之间的间隙被封堵,从落煤斗落到输煤皮带上的煤就无法滚落到给煤机筒体内。这样,给煤机筒体内就无法积煤,最终解决了堵煤问题。

3 改进后的效果及经济效益

  以上两项措施实施后,JG-80型皮带式给煤机在运行过程中没有发生一次堵煤现象。另一方面,改进前给煤机堵煤造成输煤皮带严重磨损,减少了皮带的使用寿命(每年需要更换一次皮带),但是经过改进,一根输煤皮带可使用4年以上,可见改进既延长了给煤机输煤皮带的使用寿命,又保证了给煤机的正常运行及制粉系统的正常制粉,也减少了运行工作人员消除堵煤的劳动量,保障了锅炉的稳定燃烧。

4 遗留问题及解决方法

  虽然JG-80型皮带式给煤机的堵煤现象基本上得到解决,但是给煤机在运行时筒体内仍然存在一些少量的积煤,运行工作人员在清除这些少量的积煤时,筒体内中间部位的积煤因滚筒阻挡够不着,清扫不到,使这些少量的积煤越聚越多,造成给煤机堵煤。

  为了方便运行工作人员清扫给煤机筒体内中间部位的积煤,给煤机筒体外中间处安装了600 mm×475 mm方孔门,工作人员可打开此门定期对筒体内中间积煤进行清扫,从而最终消除了给煤机的堵煤问题。