马头发电总厂3,4号机型号为N100-90/535,为北京重型电机厂制造的高压双缸、冲动凝汽式汽轮机,配备4台DG270-140C型锅炉给水泵,设备编号分别为21,22,23,24号。给水泵的参数为,入口压力0.6 MPa,出口压力14.3 MPa,流量420 t/h,转速2 989 r/min,轴功率2 214 kW,轴端采用盘根(XS550Cu-B)密封。
21号给水泵曾发生过轴套磨损变形凸起及断轴事故。事故牵涉到轴端盘根材质、转子结构形式及泵轴缺陷等方面的原因,对此进行了分析并提出相应的处理方案。
1 故障原因分析
(1) 轴端盘根材质不合适
故障前,21号给水泵轴端盘根采用16 mm×16 mm橡胶石棉盘根,型号为XS550Cu-b(内含铜丝),其规定的使用温度≤550℃,使用压力≤7.8 MPa,线速度≤8 m/s,而21号给水泵轴套处的实际线速度为18.68 m/s。由于盘根与轴套摩擦,露出铜丝,在高线速度情况下,加剧了摩擦发热,使橡胶发粘膨胀,与轴的摩擦力增大。因摩擦而迅速产生的热量无法散出,使轴套温度升高,在平衡盘21.66 t轴向推力作用下,轴套变形凸起变粗。变粗后的轴套又加剧了与盘根的摩擦。这样恶性循环,最终导致轴套磨损,部分叶轮、卡圈碰撞咬合。
(2) 转子结构形式不合理
DG270-140C型给水泵是沈阳水泵厂对DG270-140型给水泵增容改造后的产品,为分段式多级离心泵,转子平衡机构采用平衡盘外设推力轴瓦的完全平衡方式。动盘由动盘后轴套的双层螺母来固定,这样动盘平衡轴向推力的强大反作用力(约21.7 t)完全传递给动盘后的轴套,盘根与轴套摩擦发热后,在轴向推力作用下轴套极易过载变形,造成动盘松动,半窜量(平衡间隙)增大,致使平衡盘平衡轴向推力的作用失效。
(3) 泵轴存在缺陷
故障中,泵轴从距档套乙轴肩40 mm处断裂,金属着色探伤后确认,泵轴为疲劳断裂,泵轴表面存在组织缺陷。泵组启动后,缺陷发展引起泵轴晃度增大,导致动静摩擦,泵轴受力过载断裂。
2 处理方法
(1) 更换盘根
根据盘根选择的四要素(压力、温度、介质、线速度),将21号给水泵盘根更换为英国BEC公司生产的BP424碳纤维石墨编织盘根。这种盘根由高纯度的碳-石墨纤维和纯柔性的石墨纤维编织而成,具有良好的热传导性和抗化学品性能。
(2) 动盘后增设螺母
为改变21号给水泵轴套承力状态,使轴套不受轴间推力,参照DG680-185及DG380-185/200型给水泵的结构形式,在动盘后增设螺母使之承受轴向推力。改造方案为:叶轮与泵轴改热装配合;动盘后增设螺母;轴端采用盘根密封,填料采用BP424碳纤维石墨编织盘根16 mm×16 mm。
(3) 加强对泵轴的金属监督
对需更换轴套的泵轴处,键槽、螺纹等应力集中处进行着色探伤,应无表面裂纹。同时在给水泵大修时着重对泵轴进行着色乃至涡流探伤。
采取上述方法对给水泵进行改造后,经过运行表明,盘根密封效果良好,BP424型盘根运行周期比原来的盘根延长了6~7个月;在动盘后增设螺母使高压侧轴套不承受轴向推力;叶轮与泵轴改热装后增强了转子的刚性,改善了给水泵的振动特性,提高了转子的安全性,使泵组运行更加平稳、安全。
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