(四平热电有限责任公司,辽宁 四平 136001)
门式斗轮堆取料机是火电厂的重要辅机之一,它的主要作用是完成火电厂的来煤堆放和从煤场取煤供给锅炉燃烧。四平热电有限责任公司使用的MDQ700/1000·50型门式斗轮堆取料机,其液压系统频繁发生故障,特别是2001年10月对该机尾车堆取变换机构进行改造后,尾车的重量增加了约5 t,使系统压力升高至15 MPa(原设计额定工况时系统压力为8~12 MPa),电机电流达到额定电流的1.5倍(额定电流是70.4 A),保护动作频繁,升或降一次活动梁,电机跳闸十几次,堆取料机无法正常工作,严重地制约了生产。
1 原液压系统工作原理
原液压系统的工作原理见图1。其工作过程为:
(1) 活动梁上升
将控制开关切换到上升位置时,1号泵(或2号泵)启动运行,液压油经单向阀5(或单向阀6)、电液换向阀15的1位、液压单向阀16、单向节流阀17和18,使液压缸19和20的活塞杆上升,从而带动活动梁低速上升。
1、2号泵同时运行时,液压油经单向阀5和6、电液换向阀15的1位、液控单向阀16、单向节流阀17和18,使液压缸19和20的活塞杆上升,从而带动活动梁快速上升。
单向阀6(或5)可防止1台泵运行时,压力油从备用泵回流至油箱。溢流阀9和10的压力按额定压力调整,起过载保护作用。单向节流阀17和18起调整2个活塞杆上升速度和使其同步的作用。
(2) 活动梁下降
将控制开关切换到下降位置时,油泵1启动,同时电液换向阀15的2位通,油缸19和20内的压力油经单向节流阀17和18、液控单向阀16、电液换向阀15、溢流阀10流回油箱,油缸27和28内的活塞杆下降,从而使活动梁下降。
2 原液压系统存在的缺点
(1) 原液压系统采用串联结构,即多个阀组串接起来,完成液压系统功能。由于回路中任何一个阀组件损坏,就能使整个液压系统失灵,因而可靠性差。而且在该串接结构中,每级都没有装设压力参数采集观测点,查找故障比较困难。
(2) 经测试,系统压力损失达3~4MPa,占系统压力的25%~30%。因油路压力损失大,造成液压系统发热,使油温过高,不利于液压元件的润滑,使液压元件严重老化损坏,仅1999-2001年就更换油泵8个,溢流阀6个,合人民币13 200元。
(3) 电能浪费高。活动梁下降时必须启动电动油泵,建立油压。因电机功率37 kW,若每天活动梁下降时间为2 h,1 kW·h电能为0.60元,则1年(365天)中活动梁下降耗电合人民币16 261元。
(4) 因没有事故卸荷装置,在发生故障时,对检修工作人员的人身安全构成极大威胁。因为悬在空中的活动梁重约120 t,在拆阀组时可能出现活动梁急速下滑引发事故,或液压阀及管道由于系统压力过高(12 MPa)出现漏泄,压力油喷出伤人。
3 改造后的液压系统工作原理
改造后的系统工作原理见图2。其工作过程为:
(1) 活动梁上升
1号泵(或2号泵)运行,液压油经单向阀5(或6)、单向节流阀12和13,使液压缸27和28的活塞杆上升,从而带动活动梁低速上升。
1、2号泵同时运行,液压油经单向阀5和6、单向节流阀12和13进入液压缸27和28,顶起活塞杆,从而带动活动梁快速上升。
单向阀6(或单向阀5)可防止一台泵运行时压力油从备用泵回流至油箱。溢流阀7和8的压力按额定压力调整,起过载保护作用。单向节流阀12和13起调整2个活塞杆上升速度和使其同步的作用。
(2) 活动梁下降
路径一:电液换向阀16控制液控单向阀18打开,油缸27和28内的压力油经单向节流阀12和13、手动调节阀17、液控单向阀18、溢流阀19流回油箱,油缸27和28的活塞杆下降,从而使活动梁下降。
路径二:电磁换向阀23动作,油缸27和28内的压力油经单向节流阀12和13、手动调节阀22、电磁换向阀23、溢流阀24流回油箱,油缸27和28内的活塞杆下降,从而使活动梁下降。
路径三:故障状态下,可打开高压卸荷阀15,使油缸27和28内的压力油经单向节流阀12和13、高压卸荷阀15流回油箱,油缸27和28内的活塞杆下降,从而使活动梁下降。
4 改造后的液压系统的优点
(1) 改造后的液压系统采用并接方式,且上升与下降都有2套回路,一套工作,一套备用,增强了系统工作的可靠性。同时在系统中增加了手动卸荷阀,可在故障情况下,开启手动卸荷阀,将油缸内的压力油放回油箱,以保障人身和设备安全。
(2) 改造后的液压系统压力损失小,实现了由液压泵输出的压力油经单向阀直接供给油缸,免去了原系统中不必要的中间环节。经测试,在改造后的系统中,油缸的静压力是11.5 MPa,活动梁上升时系统压力为12 MPa,压力损失只有0.5 MPa。电机工作电流在49 A左右,约是额定电流的0.7倍。
(3) 改造后,活动梁的下降是利用活动梁的势能实现的,不需启动电动油泵,因而节省了电能。
(4) 改造后的液压系统,系统简单,阀组件少,检修方便,故障容易查找。
1年多的运行表明,改造后的液压系统稳定可靠,检修维护量小,年节约维护材料费约0.5万元,节约电能约1.6万元。
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