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皮带机停机失灵事故的原因分析

2009-08-28   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  摘要:本文分析了皮带机停机失灵的事故原因,事故状况,及处理办法。

  关键词:皮带机;事故

  1系统简介

  本区域内先进的煤炭皮带机用电管理是依靠PLC装置控制高压MMC柜中的测控保护模块(以下简称保护模块)来完成投切。

  因为大型皮带的运作通常是靠多组皮带机共同驱动完成的,而皮带机之间启动次序、启动间隔都是一定的,因此皮带机的启动及停止都有着一定流程的。

  以发生事故的BH1-2皮带段为例,它是由BH1-2-1皮带机(以下简称1#皮带机)、BH1-2-2皮带机(以下简称2#皮带机)驱动完成的(见图一):

  1.1启动时,2#皮带机要晚于1#皮带机3秒钟启动,其流程实现,依靠PLC装置向1#皮带机上口MCC馈线柜(以下简称1#柜),发出合闸指令,1#柜中的保护模块首先使该段皮带的刹车装置松闸,然后合入本柜接触器,并同时开始计时,当计时时间达到三秒时,2#皮带机上口MCC馈线柜(以下简称2#柜)获得延时完毕,合入该柜接触器,完成送电流程。(图二、图三分别为1#皮带机、2#皮带机正常启动逻辑)

 

 

  1.2停机时,不论是正常分闸还是紧急分闸,都是将停机信号传入1#柜中的保护模块,之后该模块一方面拉开本柜接触器,另一方面使该段皮带刹车装置抱闸。当2#柜中的保护模块监测到1#柜接触器分闸,驱动2#柜接触器分闸。

  2事故状况

  当天,由于BH皮带段内的一台皮带机发生故障,因此需要停下该段皮带,中央控制室对BH1-1和BH1-2皮带相关的皮带机发出停机指令,但BH1-2皮带机中仅有1#皮带机停机,2#皮带机仍然继续运转,之后工作人员使用现场急停按钮与紧急停机拉绳开关均无法使2#皮带机停下,但此时由于刹车装置已经抱闸,摩擦力急剧增大,已经起烟、并伴有轻微火势。在这种情况下,变电所接到通知后,停下2#柜上口电源。

 

 

  3原因查找与分析

  事故发生后,根据事故发生时的记录以及事故发生后的现场情况,我们并没有从逻辑上找出事故发生的原因。随即,我们对柜体及相关控制回路进行模拟试验,结果两台MCC柜启动与停止,均恢复正常,并且,在对柜内接线、柜间连线的检查中,也未发现异常,因此,我们决定进行模拟停机试验。

  在进行多次模拟试验后,在一次模拟停机试验中,两台MCC柜处于合闸状态时,中控室发出停机命令,1#柜分闸正常,但瞬间接触器小车运行位置指示消失,2#柜持续运行,未分闸。

  这个现象与事故发生时的状况十分相似!

  那么,1#柜小车位置指示与2#柜接触器分闸是否有联系呢?

  通过分析发现,只有1#柜其小车在运行位置、控制钥匙选择远方、接触器在分闸位置三者兼备的情况下,2#柜保护装置才能获得1#柜正常信号。当1#柜小车位置指示消失时,2#柜的保护装置就无法获得1#柜正常信号。

  而从2#柜的分闸逻辑还可以看出,只有在1#柜接触器分闸位置及正常信号,同时被2#柜保护装置检测到的时候,2#柜才能正确分闸。因此,在1#柜小车位置信号消失、2#柜自身又没有保护信号的情况下,2#柜接触器是无法分闸的。(见图七)

 

  但是,1#柜的小车位置指示为什么会消失呢?从实验现象判断,我们认为是由于1#柜接触器分闸时,产生的震动引起了小车位置指示变化。之后,我们检查了该接触器小车,发现其小车位置传动机构与小车位置辅助开关连接处比较松弛,虽然其可以起到指示小车位置的作用,但只要手轻轻触碰,就可以使小车位置消失。

  为了检验这种松弛的连接是否为制造工艺所允许的,我们又检查了另外五台MCC接触器小车,发现这五台小车相同连接位置处连接紧密,即使用手触碰、干扰,也不会使小车位置的正常指示消失。很明显,1#柜内的接触器小车是存在制造工艺问题的。

  之后,我们将1#柜接触器小车推入柜内,并到达运行位置继续实验,结果发现,1#柜小车在运行位置,在受到振动影响后,确实可以引起小车位置指示消失。

  这样,事故大致的原因已可以分析出来了:

  事故发生时,中控室对BH1-2皮带发出停止指令后,1#柜接触器正常分闸,并驱动刹车装置抱闸,但分闸的同时,分闸的振动影响了小车位置指示机构,使小车位置指示消失,因此,2#柜接触器没有分闸。而且,所有的紧急停机信号的作用都是为了使1#柜接触器分闸,并不能直接使2#柜接触器分闸。

  在2#MCC柜无法分闸,皮带刹车装置抱闸的情况下,2#柜所驱动的2#皮带机在巨大的摩擦力作用下持续运行,险些引起了火灾事故。(见图八)

 

  简单的说,由于1#柜的接触器小车存在制造工艺问题,导致了2#柜接触器分闸异常,从而引起了事故发生。

  4设备缺陷处理及事故处理

  4.1设备缺陷处理及改进

  高压MCC柜厂家人员现场检查1#柜小车位置传动机构与小车位置辅助开关连接零件有变形,并确认这种零件的变形,使连接部位产生了松动。随后,更换了连接零件。并且,为了防止发生类似偶然性的事故,对保护模块逻辑,进行了改进。

  在2#皮带机分闸逻辑中加入1#皮带机正常信号作为判断依据,是设计人员考虑到试验的需要所设计的。在我们和用户权衡了设备运行可靠性后,我们取消了2#皮带机分闸逻辑中的1#皮带机正常信号判据。因此,更改后,只要1#柜接触器分闸或是其合闸状态信号消失后,2#柜的接触器便会立即分闸。(详见图九)

 

  4.2事故处理

  更换事故中损坏的设备及部件;制定相关的事故组织措施;针对本事故及相类似的皮带机不能停机的故障制定了事故预案;针对突发性事故制定了紧急事故处理流程。

  4.3事故处理

  整改设备缺陷;更换摩擦损坏的2#皮带机大轴;制定相关的事故组织措施(如事故预案、紧急事故处理办法等)。