某石油化工厂合成工段在检修反应罐期间,发生急性一氧化碳中毒14人,其中重度中毒4人,死亡2人。事故是这样发生的。
该厂合成反应罐系甲醇与一氧化碳在甲醇钠的催化下进行反应,7月28日上午因甲醇喷头损坏,停产对反应罐加水冲洗,并对反应罐内的可燃性气体(包括一氧化碳)进行了监测,在认为毒气排放合格,氧气含量合格的情况下,公司颁发了进罐许可证,两名工人未戴防毒面具进入罐内维修,约13分钟后两人求救,5人未有任何防护及监控措施先后进罐救人相继中毒,最终导致2人死亡的惨剧。
当地劳动卫生监测机构对反应罐空气采样分析,甲醇未检出,而一氧化碳含量为190mg/m3,超过国家标准50多倍。
分析这起事故,虽然进罐前监测一氧化碳合格,但不排除监测结果不准确(罐内毒气排放不彻底,一氧化碳在罐内空间的分布不均衡)、一氧化碳进气阀门可能关闭不严、以及作业过程中可能产生的有毒有害气体等,但工人没有任何防护措施(包括个人防护和工程防护),违章进入反应罐这样危险的有限空间作业才是发生中毒的主要原因。