差,当实际参数与校正参数不符时校正误差增大。这些问题是差压式水位计(包括CRT水位)“0水位”经常飘乎不定的主要原因,尽管配套高精度、高可靠性的差压变送器,仍未能赢得运行人员和热工人员的充分信赖,不得不经常以电接点水位表或就地云母水位表为准调整0位。
电接点水位计,测量原理简单,显示直观可信。在超高压及以下压力的汽包炉上,作为主要仪表,其可靠性已经赢得运行的信任,但负误差大。在亚临界锅炉上,由于误差大、可靠性较差,电接点水位计已沦为“次要仪表”。
电接点水位计不需要在二次转换中实现压力温度补偿,仪表精度取决于测量筒的取样误差。只要能使测量筒中水位和汽包内水位一致,便消除了取样负误差,实现区间显示的高精度测量。电接点水位计的二次转换简单、准确、可靠,如能进一步解决测量筒取样可靠性问题,不仅可作为主要监视仪表,还可用作保护的水位开关。基于对两种仪表的上述分析,为了准确控制汽包0水位,研究新一代电接点水位测量筒(代号GJT 2000)成为系统改造设计研究的重点课题。GJT2000测量筒含有“汽包电接点水位计高精度取样测量筒(专利号ZL95240275.0)”、“汽包电接点水位计电极组件装置(专利号ZL95240748.5)”两项最新技术。利用传热学原理,采取综合技术措施,在测量筒中实现最可靠的压力温度补偿,消除测量筒取样负误差,实现了测量筒高精度取样测量,提高取样传送的可靠性。GJT 2000测量筒与现用测量筒相比的优点是:取样精度高,受环境温度影响很小;动态响应快;水质
好,可免排污;电极工作环境好,电蚀小,寿命长;能有效避免电极挂水;电极机械密封组件承压高,不泄漏等。
8、华能淮阴电厂汽包水位系列技术改造的结果
解决了测孔问题 ,增加4对封头测孔,使汽包共有9对测孔,使用分配是:
3对用于控制室内的3个高精度的电接点水位计:甲、乙侧电接点水位计(主要仪表兼作水位开关),大量程全工况电接点水位计(-300~+1200mm的全工况水位计,可和主表一样准确显示水位);
2对用于2个就地水位表,其中之一兼用于控制室远传水位TV;
1对用于电接点水位开关,该开关和甲、乙侧电接点水位计都有高低1、2、3值6个开关量输出;
3对用于:“3取中”水位自调信号,兼用于CRT水位计。只有水位TV的测孔在汽包中段,其余8对在汽包两封头,从而实现了监控保安系统的8个测量装置在最佳部位独立取样。
由甲、乙侧电接点水位计、大量程全工况电接点水位计、CRT水位计、水位TV等5个相互独立的远传水位计组成了完善、准确可靠的控制室水位监视系统。
电接点水位表的普通测量筒更换为GJ 2000测量筒。对比试验证实,与汽包内理论水位误差不大于10mm,仪表间指示差为±20mm。CRT水位计0位,按电接点水位表显示调整,能和电接点水位表指示同步。
在水位事故情况下,该系统完全能保证运行人员准确可靠地监视水位,特别是在满水保护停炉时,能看到具体的事故水位值。保护联锁报警信号全部改为“三取二”。
由于有相互独立的三个开关量仪表,每个又有6个不同的开关量输出,借助于DCS改造,轻易地实现了同一名称(例如,“水位低1值”、“缺水停炉”等)信号的“三取二”冗余,使满、缺水停炉保护,高、低2工况联锁保护,以及高低1、2、3值热工报警信号,全部改为“三取二” 容余信号。
电接点水位保护开关也配套GJT 2000测量筒,使水位保护、联锁、报警的定值和水位指示一致,提高了保护定值精度和稳定性,保证了保护动作的准确性可靠性。
保证了“三取二”保护和“三取中”自调两容余系统内部和系统之间的信号,从取样端彼此独立。华能淮阴电厂汽包水位监控保安系统经过系列技术改造后,不仅消除了主要仪表严重的负误差,解决了因测量而引起的高水位运行问题,提高锅炉热效率,还提高了监控保安的可靠性。自改进至今,从未发生因一个取样装置泄漏、排污、冲洗引起其他仪表、自动控制及水位报警保护功能失常事件,不仅提高了自调和保护投入率,还减少人员误操作事故。
在采用DCS系统和高能性的差压变送器之后,必须解决汽包水位测孔不足和选位不当问题,才能提高汽包水位监控保安系统的完善性和可靠性。在已有足够合格的测孔,具备选择“三取二”网络条件下,要提高锅炉满缺水停炉保护的准确性可靠性,选择配套GJT 2000测量筒的电接点水位计作为水位开关,是可行的。华能淮阴电厂采用汽包水位多测孔接管和GJT 2000测量筒,解决了测孔问题和一次测量不准的关键问题,获得了明显安全经济效益的经验,可供借鉴。
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