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600MW“W”火焰锅炉NOx偏高的成因及治理

2005-12-06   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  根据聊城600MW"W"火焰锅炉的NOx特性及测试结果,分析认为炉膛热负荷偏高,卫燃带结焦形成大量高温区,局部火焰温度高等是造成NOx偏高的主要原因,其NOx的生成以热力型为主,卫燃带布置数量和方式欠妥是生成热力型NOx的主要因素。采取改进卫燃带布置面积及方式等措施后, NOx排放量由改进前的1500mg/Nm3以上下降到了1000mg/Nm3左右,同时解决了炉膛结焦问题,取得了较好的综合效果。图5,表2、参3。

关键词:W火焰锅炉 NOx特性 成因分析 改进措施

     0 前言
     聊城电厂600MW锅炉为英国Mitsui  Babcock(简称"MBEL")设计生产,目前是"MBEL"设计单机容量最大的"W"型火焰锅炉。锅炉运行实绩表明,该型锅炉具有热效率高、适合燃用低挥发份煤种等特点,具有一定的优越性。但也不同程度地存在着NOx排放偏高、燃用灰熔点偏低的煤种时炉膛结焦严重等问题。尤其是NOx排放指标达不到性能试验的验收保证值(1100mg/Nm3),明显高于具有降低NOx措施的常规燃烧方式锅炉。如何降低该种燃烧方式锅炉的NOx排放量,是机组性能试验验收前需要解决的问题。
     1 燃烧系统设计特点
  锅炉设计煤种为无烟煤+贫瘦煤,设计混合煤质如表1所示。锅炉的燃烧系统由磨煤机及分离装置、燃烧器、烟风系统及辅机、炉膛及燃烧室等组成。其炉膛在中部炉拱处分为上、下两部分,作为燃烧室的下炉膛呈八角形,以燃尽为主的上炉膛为长方形。狭缝式喷燃器分组布置在前后炉拱上,三次风在下炉膛前后墙的下腹部引入(如图1所示),利用分级燃烧原理降低NOx的生成。炉膛前后炉拱处布置了直流下射狭缝式喷燃器,每组燃烧器由4只煤粉喷口、4只乏气喷口、8条狭缝式二次风喷口等组成。二次风喷口设在主煤粉喷口和乏气喷口的两侧,每组燃烧器设有二支油枪。在炉膛后墙的炉底处设置了炉底注入热风,用以负荷改变时调整汽温。下炉膛四周敷设大量卫燃带。制粉系统为直吹式,由双进双出滚筒式磨煤机、拱部旋风子、狭缝式燃烧器等组成。每台磨煤机两端分离器出口各连接一根主煤粉管道,主煤粉管道后分为两根支煤粉管道,每根分支煤粉管道连接1个旋风子,并通过旋风子连接的主煤粉和乏气喷口射入下炉膛燃烧。





注:表中ST为软化温度℃,HGI为哈氏可磨度。

     2 测试方法及结果
  烟气中的NOx 测量采用进口烟气成分分析仪, 试验仪器经过标准气体标定,仪器前带有过滤及干燥器件,可以分别测量NO、NO2、NOx、O2、CO、CO2等烟气成分。测量NOx 时可分别显示单位体积的质量浓度(mg/Nm3)或显示百分比浓度(PPm),试验结果换算到O2=6%。为取样方便,烟气取样采用安装在预热器出口的笛形管取样装置(测试结果与电除尘器出口测量结果基本一致)。试验是在满负荷运行工况下,分别控制和测量省煤器、预热器出口氧量,进行烟气成分分析。

图2 聊城#1炉改造前Nox特性        图3 聊城#1炉改进后Nox特性

  聊城#1炉在满负荷,炉底热风投入工况下,改进前测试的NOx 平均值为1500mg/Nm3以上,其NOx 值远远超过常规煤粉炉的650 mg/Nm3排放标准。改进后测试的NOx 平均值为1000mg/Nm3左右。虽然理论上改变二、三次风的比例可以改变NOx,但在调试中发现,三次风挡板开度在10%~30%的范围内变化时,NOx变化较小,难以实现大幅度降低NOx排放量,但氧量变化对NOx影响较大。图2为改进前测试结果,图3为改进后测试结果。
     3 NOx的生成机理与控制措施
     3.1 NOx的生成机理
  较多的研究认为:发生于燃料燃烧过程的NOx来源于以下3个方面[1]:
  ⑴热力型NOx即燃烧用空气中的N2在高温下氧化而生成的氮氧化物,热力NOx的生成量与火焰温度、氧浓度和高温区停留时间有关,不受燃料组成的影响。燃烧温度越高,生成NOx越多。实际燃烧中,炉内温度分布并不均匀,即使火焰的平均温度不高,但局部高温处仍然产生大量NOx,并起着决定性作用。理论上在α<1的区域内氧浓度越高,则生成的热力NOx越多。当α>1时(如图4),氧浓度增高,炉膛温度下降,在燃烧产物及过剩空气量稀释的双重作用下,反而使热力NOx降低。


图4 扩散燃烧中NOX的生成

  ⑵燃料型NOx的生成机理复杂,与燃料的组成特性有关。燃料型NOx的生成,与过剩空气系数成单值递增函数关系(如图4中的燃料型曲线)。过剩空气系数大,剩余氧量多,NOx的生成就越多。燃料型NOx的生成,大致包括由挥发份中均相生成的NOx和残碳中异相生成的NOx两部分组成(见图5)。随挥发份一起从燃料中析出的有机化合物(包括热分解产生的HCN、NH3、CN等),称之为挥发N,仍残留在焦碳中的氮化合物称之为焦碳N。在通常的燃烧温度下,燃料型NOx主要来自挥发N(占60%~80%),由焦碳氮N所生成的NOx(占20%~40%)[2]。挥发份高的煤种,其挥发N较高,反之,焦碳N较高。燃料中氮的含量增加时,生成的燃料型NOx量增加,但NOx的转化率减小。煤的燃料比FC/V(固定碳/挥发份)越高,NOx的转化率越低。在氧化性气氛中生成的NOx当遇到还原性气氛(富燃料燃烧或贫氧状态)时,会还原成氮分子N2,即NOx被还原。影响燃料型NOx生成浓度和转化率的主要因素是燃煤特性FC/V、过剩空气系数等。燃料型NOx受炉膛温度的影响较小,但受氧量的影响较大。过剩空气量大,一般产生的燃料型NOx多。

  ⑶快速NOx即碳化氢系列燃料在燃烧时分解,其分解的中间产物N2生成氮氧化物,其生成机理复杂,在CH较多,氧浓度较低时发生,一般认为燃煤炉中的快速NOx较小。
     3.2 控制 NOx的常用措施
  理论上空气燃料混合越均匀,扩散燃烧越好,其NOx 生成量的峰值在过剩空气系数α接近1时产生,否则NOx 生成量的峰值会推迟。由于实际锅炉燃烧时,燃料和空气的混合并不均匀,其生成特性和理论情况有差异。在供给理论空气量时(α=1),NOx 一般达不到峰值。NOx 的峰值将发生α>1的区域里,如果混合情况更差,峰值将移向更大的α值转移(图4),也就是说其峰值产生点取决于燃料与空气混合的均匀程度。因而提高风煤混合的均匀性,相对减少了过剩空气量,亦是减少NOx 的技术措施之一。
  较多的研究还表明,采用分级燃烧可以降低NOx的生成量。使第一燃烧区内过剩空气系数α<1,使燃料在贫氧的富燃料条件下燃烧,不但能够延迟燃烧过程,降低燃烧区内的燃烧速度和温度水平,而且在还原性气氛中能够降低生成NOx的反应率,抑制NOx在这一区域中的生成量。完全燃烧所需的空气量在后期(第二燃烧区)送入,然后在α>1的条件下完成全部燃烧过程,即通常所说的分级配风燃烧方式也是常用措施。
     4 聊城锅炉 NOx偏高的成因与治理方案
     4.1 NOx偏高的成因分析
  对多数常规燃烧方式的燃煤固态排渣锅炉而言,煤粉火焰温度相对于"W"火焰锅炉要低,其热力型NOx的生成量较少。但由于该炉膛结构上的原因,具备热力型NOx大量生成的条件(富氧燃烧,结渣的卫燃带温度超过1800K)。如:下炉膛热负荷较常规炉型大(是同类型常规燃烧方式锅炉的1.6~2.0倍),炉膛温度水平高,局部高温区域多,卫燃带部位容易结渣挂焦,渣层表面几乎处于准绝热状态;每组燃烧器的燃烧火焰集中,火焰温度高,燃烧所需的氧量大,燃料在高温区的停留时间长等,均会使热力型NOx生成量增多。
  锅炉NOx的特性,主要与热力型NOx和燃料型NOx生成因素有关,并取决于热力与燃料型中谁占主导地位。该"W"火焰锅炉布置有大量卫燃带,结渣的卫燃带区域,会产生大量局部高温区域,对总的NOx生成将起决定性作用。
  该锅炉下炉膛腹部处布置有一级三次风,作为分级燃烧配风,设计满负荷下的三次风率、炉底注入热风率均为7.3%,一次燃烧区的过剩空气系数α=1.084,虽然尚达不到理想状态α<1的配风要求。但实际上由于该炉汽温偏低,运行中需投入炉底热风以提高汽温,炉底热风一般占到入炉总风量的10%~15%。按此估算,对应的一次燃烧区的过剩空气系数α=1.05~0.98,相当于增加了一级三次风,从而提高了分级燃烧效果,抑止了燃料型NOx的生成。另外,由于该炉实际入炉燃料山西阳泉煤的FC/V较高,其燃料型NOx生成量相对较小,使得燃料型NOx在总的NOx中只占次要成分。
不同的燃烧条件及燃料所生成NOx并不尽相同,应根据具体情况分析。一般来说,其挥发份越高,生成的挥发N越多,燃料型NOx的生成就越高。分级配风越合理,则燃料型NOx的生成就越低。如菏泽300MW"W"火焰锅炉实测的NOx随O2的增加而增加,其NOx随预热器出口氧量的变化关系[3]为:NOx=998.76×e0.0644×O2,与本锅炉测试的NOx 与O2的变化趋势相反。菏泽实际的入炉燃料的挥发份较高,其FC/V较低,加上由于汽温偏高,运行中炉底热风关闭,造成分级燃烧不够,从而使菏泽锅炉的NOx 生成中以燃料型NOx为主导的可能性大。而聊城锅炉NOx随02的增加而减小,其特性说明该锅炉热力型NOx占主导地位的可能性较大。
     4.2 治理方案探讨
  综上所述,不同的燃烧条件及运行参数,不同的燃料下所生成NOx的原因不尽相同,需要根据锅炉的具体情况进行分析,因而减少NOx生成的技术措施亦不尽相同。基于上述分析,聊城600MW"W"火焰锅炉热力型NOx排放可能占主导地位,NOx排放偏高的主要原因是卫燃带布置位置欠佳,布置数量数量过多,导致炉膛局部高温区域增加,对总的NOx生成起着决定性作用。因此,降低NOx排放应从卫燃带布置数量及方式上着手,采取减少卫燃带数量及改变其布置方式应为首选方案。  
     4.3 降低NOx排放改进措施及效果
  聊城锅炉沿前后墙全膛宽度从燃烧器向下布置了高度为11.694m的耐火砖结构的卫燃带,四角处沿整个水冷壁高度上布满卫燃带,共616 m2,占下炉膛辐射受热面积的25%。运行中主要存在的问题有两个,一是NOx排放偏高,超过验收值,二是掺烧灰熔点稍低的煤种时,结焦严重。为了解决聊城锅炉的结焦及NOx 偏高等问题,将聊城锅炉卫燃带由原设计的616 m2减少到346 m2,角偶处的四面水冷壁上的卫燃带打掉270 m2,仅保留上部约2.5m的高度。改进后,占下炉膛辐射受热面积的14%。采取上述措施后NOx下降到了1000 mg/Nm3左右,同时解决了下炉膛严重结焦问题,取得了良好的综合效果。
  一般情况下,炉膛结焦、Nox排放、燃料燃尽之间存在相互矛盾问题,减少卫燃带数量,炉膛温度水平会降低,进而会影响燃料的燃尽度。但由于该锅炉的一次燃烧区高,加上燃烧优化及设备改进效果好,煤粉的燃尽度并未因卫燃带的减少而降低,飞灰含炭量仍保持在5%左右(满负荷运行)。
     5 结论
  该型锅炉的NOx中以热力型NOx生成占主导。卫燃带布置位置欠佳,布置数量过多,结焦导致炉膛局部高温区域增加,对总的NOx生成起着决定性作用。其中卫燃带布置数量及方式是影响NOx排放的主要因素。对聊城#1炉采取改进卫燃带布置方式,减少卫燃带数量等措施后,NOx 排放值由原来的1500 mg/Nm3以上,降低到了目前的1000 mg/Nm3左右,同时也解决了炉膛的严重结焦问题,取得了良好的改造效果。