双水发电厂循环流化床锅炉是国内设计制造的首台480t/h CFB锅炉,采用引进Alstom公司的CFB锅炉技术进行技术设计、施工设计和制造。锅炉采用超高压参数中间再热机组设计,与150MW等级汽轮发电机匹配,可配合汽轮机定滑压启动和运行。锅炉采用单锅筒,自然循环,循环物料的分离采用高温绝热分离器。锅炉采用床上床下联合点火的启动方式,冷渣器采用风水联合冷渣器,由锥形阀控制排渣。
1 锅炉的运行调节
(1)负荷调节。锅炉负荷调节主要是通过改变给煤量和与之相应的风流量。增加负荷时,先增加风量后增加给煤量,反之,降负荷时,先减少给煤量,后减小风量,以维持尾部烟气中的含氧量不变。整个炉膛内的温度水平也将随负荷的变化而变化,其变化趋势与床温的变化趋势相同。
(2)床温调节。额定负荷时床层温度设计值为917℃,考虑负荷的变化及其它方面的要求,应将床层温度控制在850~950℃之间。改变一、二次风的比率调节床温。增大一次风量,减小二次风量,可降低床层温度,反之,提高床温。增加床料量或石灰石量,以提高物料的循环量,可降低床温。增大排渣量,床压下降,物料量减小,将使床温升高。
(3)水位调节。当锅炉低负荷运行时,锅筒水位稍高于正常水位,以免负荷增大造成低水位;反之,高负荷运行时应使锅筒水位稍低于正常水位,以免负荷降低造成高水位。但上下变动的范围不应超过允许值。
(4)汽温调节。过热器系统分别在Ⅰ、Ⅱ级和Ⅱ、Ⅲ级过热器之间布置了一、二级喷水减温器,一级喷水为粗调,二级为微调。再热器系统也利用喷水减温器进行汽温调节。
(5)SOZ排放量的控制。一般通过自动和手动控制石灰石的给料速率,即增减钙硫摩尔比来控制。但影响循环流化床锅炉脱硫效率还有床温、石灰石粒度等许多因素。粒径在100~500μm范围内的石灰石在炉内停留时间最长,大于或小于这个粒径范围都将缩短其在炉内的停留时间。另外,合适粒度的石灰石分解形成的CaO和硫酸盐化形成的CaSO4都是极好的床料。石灰石的结构特性也影响脱硫效果。
(6)NOx排放量的控制。循环流化床锅炉所产生的NOx主要是燃料型NOx。当床温控制在800~950℃之间时,NOx的排放量最低。在保证床温和炉内正常燃烧前提下,可在一定范围对一、二次风比率进行调整,使NOx的排放达到一个较低的水平。
2 锅炉常见事故处理
(1)床温过高或过低。检查床温热电偶;检查给煤机运行及控制是否正常;合理配风、调整一、二次风比例;调节入炉煤粒度;必要时,增大排渣量,加入合适粒度的床料。
(2)床压高或低。床压高,加大冷渣器排渣量,减少给料量;床压过低,减少冷渣E渣量,必要时,加大石灰石供给量或适当向炉内加沙;检查床压测点,若有故障,及时消除。
(3)水冷壁爆管。紧急停炉,停止向锅炉上水;维持引风机运行,排除炉内蒸汽,若床温下降率超过允许值,停引风机;停炉后,尽快清除炉内床料。
(4)过热器爆管。若爆管不严重,允许运行一段时间,但应适当降负荷,同时准备停炉;严重爆管时,引风机运行,控制床温下降速率不超过规定值,维持少量上水,保持正常水位,其余操作按正常停炉进行。
(5)床面结渣。若能够判断出结渣的原因是最后一条引起的,只能停炉处理,否则可按床料的再流化的方法进行调整。经调整,仍无改善,应立即停炉。
(6)系统停电。关闭主汽阀,打开过热器对空排汽阀,尽量避免安全阀起跳,控制蒸汽流量在2kg/s左右;打开省煤器疏水与集中下降管的连接管,使省煤器水补充至水冷壁;由于炉内蓄热量较大,打开各风道挡板,以最大速率降低炉内的温度水平;一旦外部电源恢复,给汽包上水时,若省煤器出口水温与汽包壁温差超过112℃时,停止向省煤器和汽包供水。
(7)缺水事故。首先将所有水位计指示情况相互对照,判断缺水事故的真假和缺水程度;较严重的缺水是电器设备重大故障造成,应迅速判断请示实行紧急停炉;不严重缺水,一般尚无影响运行的故障,多半是由于运行不当所致,应手动操作加强给水,使水位队复正常。
(8)满水事故。首先进行多个水位计指示情况相互对照,判断满水的真假及满水的程度;将自动给水调节改为手动给水调节;轻微满水可手动调节,加大排污、疏水;严重满水,调节又无效,应立即请示紧急停炉。
(9)管道水击。应开启过热器系统疏水阀,使疏水充分并及时排除管道内残存的空气,给水管道则需稳定水压,清除空气。
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