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云南省田坝煤矿四号井主通风机的改造方案论证

2011-03-21   来源:云南省田坝煤矿    热度:   收藏   发表评论 0

  摘要:云南省田坝煤矿四号井是低瓦斯矿井,其主要通风机型号是4-72-11NO16B离心通风机。随着矿井开采的发展,其通风能力已经不能满足生产的需要。如何提高通风能力?本文通过几个方案的论证比较和计算,选择了最优方案。并且按照所选定的方案进行了改造,既达到了提高通风能力的目的,又节约了可观的改造工程费用。

  关键词:主要通风机   改造   方案论证

  云南省田坝煤矿四号井在上世纪七十年代建设投产,是低瓦斯矿井,其主要通风机型号是4-72-11NO16B离心通风机,相关技术参数分别是:

  额定流量  Q=57100~67200 m3/h(实测流量为 64560 m3/h);

  额定风压  H=960~910  Pa;

  额定主轴转速  n=500  r/min;

  配套电动机容量;22kW。

  但是,实际在用电动机型号是JO2-91-6,其技术参数是:

  额定功率为  55 kW;

  额定转速为  980 r/min(实测994 r/min);

  额定电压为380V;

  额定电流为103.8A(实测工作电流为57.5A)。

  另外,三角皮带传动,根数为6根。实测电动机皮带轮直径为432 mm,通风机皮带轮直径为650 mm。

  随着矿井开采的发展,现有通风能力已经不能满足生产的需要,必须提高通风能力。那么,怎样才能把通风能力提高?具体要求达到84000 m3/h(即1400 m3/min)以上?

  根据流体力学基本原理:影响通风能力的因素主要有两个方面:一是井巷网路系统的断面及长度,它与通风机否是匹配合理;二是通风机的额定参数选择是否符合实际需要的具体数据。

  通过对四号井通风系统认真进行实际测量和分析:井巷网路系统不是造成通风能力不足的根本原因,而导致通风能力不足的主要原因是通风机本身的额定参数过小。因此,必须对主要通风机进行改造,从而提高通风能力。

  如何进行改造提高通风能力?这里有四个改造方案,那么,哪一个方案最优可行?下面逐一进行分析。

  方案一:只更换电动机皮带轮(增大电动机的皮带轮直径),从而提高通风机的主轴转速来增加通风能力。

  这里对方案一进行理论计算。

  根据改造后的风量要求,按84000 m3/h计算;

  (84000-64560)÷64560=30%

  也就是说,要求在现在的基础上增加30%的通风能力。

  1.电动机皮带轮的验算

  根据传动原理的公式  计算:

  在更换之前,通风机主轴的转速为:

  n2=(432×994)÷650=663 r/min

  因此,改造前通风机主轴的实际转速与其额定转速的关系是:

  663÷500=1.3

  说明改造前通风机主轴的实际转速已经是厂家标定的额定转速的1.3倍。

  又根据流体力学原理的比例定律  计算:

  为了在现在的再增加30%的流量,风机主轴转速应增加为:

  n1=663×1.3=862 r/min

  862÷500=1.7

  说明要增加30% 的流量,通风机主轴转速应增加到额定转速的1.7倍。

  再根据主动轮和从动轮的传动原理公式  计算:

  D3=(650×862)÷994=564 mm  >>  420mm

  因此,要求电动机皮带轮直径为564 mm,远远大于55 kW电动机允许配置的皮带轮直径420 mm。

  2.电动机功率验算

  因为实测电动机电流为57.5 A,计算出更换前电动机的实际功率是30.5 kW。根据比例定律公式 3  计算:

  30.5×1.33=67 kW > 55 kW,

  而现在在用电动机的额定功率55 kw,因此,超过额定功率的22%。

  根据上面的计算说明,增大电动机皮带轮后,一是通风机的转速超过了额定转速;二是电动机功率满足不了。所以,结论是:只更换电动机皮带轮增加通风能力的方案不可行,说明方案一不可行。

  方案二:把4-72-11NO16B主要通风机更换为4-72-11NO20B型号的主要通风机,达到提高通风能力的目的。

  虽然它们同属于一个系列(离心式)的通风机,但是,由于把16B型号更换为20B型号,因此,该方案存在下列问题:

  1.需要对整个通风机房的土建基础进行重新改造和建设;

  2.需要投入4-72-11NO20B型号的主要通风机;

  3.需要重新征用土地。如果仍然使用原来的机房位置,那么在整个施工期间将影响井下通风,导致井下不能生产;

  4.整个工程需要的费用昂贵。

  由于上述四个方面问题都难于解决,因此结论是:该方案不可行。

  方案三:把现在的主要通风机更新为对旋轴流式的主要通风机,达到提高通风能力的目的。

  虽然对旋轴流式通风机的效率较高,技术性能先进,但是,如果进行更换,仍然有下列几方面问题:

  1.需要对整个通风机房的土建基础进行重新改造建设;

  2.需要投入BD-II-8-NO系列对旋轴流式的主要通风机及其相关设备;

  3.需要重新征用土地。否则在施工期间将影响井下通风,导致井下不能生产;

  4.整个工程需要的费用昂贵。

  由于上述四个方面问题都难于解决,因此结论是:该方案不可行。

  方案四:在现在的设备条件下,只更换通风机的主轴和叶轮,同时配套相应的电动机,达到提高通风能力的目的。

  该方案有几个方面的特点:一是不需要进行机房土建和基础的任何工程;二是不需要大量投入新设备;三是不需要重新征用土地;四是施工期间不会影响井下通风。因此它是较经济的方案,如果该方案技术上可行,那么将是最优方案。

  下面对方案四的技术数据进行选择和电动机的功率进行计算。

  根据风量的需要,查《矿山固定设备选型使用手册》,拟选4-72-11NO16B通风机改造后技术参数如下:

  额定流量:    Q=81100~116900 m3/h=1351~1948 m3/min

  额定风压:    H=1930~1530 Pa =212~171 mmH2O

  额定主轴转速:n=710  r/min

  皮带根数:7根

  根据上述技术参数,进行电动机功率的验算:

  (1)、最大风量时:Qmax=116900 m3/h , Hmax=1530 Pa,经过换算为:

  Qmax=32.47 m3/s , Hmax=1530×0.101974+15=171 mmH2O,

  根据计算公式    计算如下:

  此时,电动机容量为:Nd=1.2×63.6=76.4kw

  (2)、最小风量时:Qmin=81100 m3/h,Hmin=1930  Pa, 经过换算为:Qmax=22.53 m3/s,Hmax=1930×0.101974+15=212 mmH2O,

  根据计算公式    计算如下:

  此时电动机实际容量为:Nd=1.2×54.8=65.8kw

  所以,确定选择额定功率为75kw、额定转速为950~980 r/min(6极)的低压电动机。

  根据上述分析和计算,说明该方案在技术上可行。

  综合起来比较,方案四是最合理的一个方案。为了更加一目了然的比较各方案的优缺点,下面列出了方案比较表(见附表)。

  附表      方案比较表

 

技术性

经济性

安全性

工程量

是否影响正常生产

最终结论

方案一

不允许

最经济

不安全

最小

不影响

不可行

方案二

允许

不经济

安全

较大

影响生产

不可行

方案三

允许

最不经济

安全

最大

影响生产

不可行

方案四

允许

经济

安全

较小

不影响

可行

  通过上述四个方案的比较分析后,决定按照方案四实施。具体步骤是:首先向原生产厂家(北京通风机厂)购买了通风机的叶轮和主轴等配件;然后,在不影响正常通风的情况下,在2010年末改造了第一台(备用)通风机,运行正常;最后,在2011年2月份,改造了第二台通风机,运行正常。

  由于按照方案四实施改造,因此,在整个施工期间,没有影响矿井的正常通风。另外,既达到了提高通风能力的目的,又节约了至少50万元的工程费用。

  参考文献:《煤矿安全规程》、《煤矿电工手册》、《矿山固定设备选型使用手册》、《矿山流体机械》。