摘要:云南省田坝煤矿四号井是低瓦斯矿井,其主要通风机型号是4-72-11NO16B离心通风机。随着矿井开采的发展,其通风能力已经不能满足生产的需要。如何提高通风能力?本文通过几个方案的论证比较和计算,选择了最优方案。并且按照所选定的方案进行了改造,既达到了提高通风能力的目的,又节约了可观的改造工程费用。
关键词:主要通风机 改造 方案论证
云南省田坝煤矿四号井在上世纪七十年代建设投产,是低瓦斯矿井,其主要通风机型号是4-72-11NO16B离心通风机,相关技术参数分别是:
额定流量 Q=57100~67200 m3/h(实测流量为 64560 m3/h);
额定风压 H=960~910 Pa;
额定主轴转速 n=500 r/min;
配套电动机容量;22kW。
但是,实际在用电动机型号是JO2-91-6,其技术参数是:
额定功率为 55 kW;
额定转速为 980 r/min(实测994 r/min);
额定电压为380V;
额定电流为103.8A(实测工作电流为57.5A)。
另外,三角皮带传动,根数为6根。实测电动机皮带轮直径为432 mm,通风机皮带轮直径为650 mm。
随着矿井开采的发展,现有通风能力已经不能满足生产的需要,必须提高通风能力。那么,怎样才能把通风能力提高?具体要求达到84000 m3/h(即1400 m3/min)以上?
根据流体力学基本原理:影响通风能力的因素主要有两个方面:一是井巷网路系统的断面及长度,它与通风机否是匹配合理;二是通风机的额定参数选择是否符合实际需要的具体数据。
通过对四号井通风系统认真进行实际测量和分析:井巷网路系统不是造成通风能力不足的根本原因,而导致通风能力不足的主要原因是通风机本身的额定参数过小。因此,必须对主要通风机进行改造,从而提高通风能力。
如何进行改造提高通风能力?这里有四个改造方案,那么,哪一个方案最优可行?下面逐一进行分析。
方案一:只更换电动机皮带轮(增大电动机的皮带轮直径),从而提高通风机的主轴转速来增加通风能力。
这里对方案一进行理论计算。
根据改造后的风量要求,按84000 m3/h计算;
(84000-64560)÷64560=30%
也就是说,要求在现在的基础上增加30%的通风能力。
1.电动机皮带轮的验算
根据传动原理的公式 计算:
在更换之前,通风机主轴的转速为:
n2=(432×994)÷650=663 r/min
因此,改造前通风机主轴的实际转速与其额定转速的关系是:
663÷500=1.3
说明改造前通风机主轴的实际转速已经是厂家标定的额定转速的1.3倍。
又根据流体力学原理的比例定律 计算:
为了在现在的再增加30%的流量,风机主轴转速应增加为:
n1=663×1.3=862 r/min
862÷500=1.7
说明要增加30% 的流量,通风机主轴转速应增加到额定转速的1.7倍。
再根据主动轮和从动轮的传动原理公式 计算:
D3=(650×862)÷994=564 mm >> 420mm
因此,要求电动机皮带轮直径为564 mm,远远大于55 kW电动机允许配置的皮带轮直径420 mm。
2.电动机功率验算
因为实测电动机电流为57.5 A,计算出更换前电动机的实际功率是30.5 kW。根据比例定律公式 3 计算:
30.5×1.33=67 kW > 55 kW,
而现在在用电动机的额定功率55 kw,因此,超过额定功率的22%。
根据上面的计算说明,增大电动机皮带轮后,一是通风机的转速超过了额定转速;二是电动机功率满足不了。所以,结论是:只更换电动机皮带轮增加通风能力的方案不可行,说明方案一不可行。
方案二:把4-72-11NO16B主要通风机更换为4-72-11NO20B型号的主要通风机,达到提高通风能力的目的。
虽然它们同属于一个系列(离心式)的通风机,但是,由于把16B型号更换为20B型号,因此,该方案存在下列问题:
1.需要对整个通风机房的土建基础进行重新改造和建设;
2.需要投入4-72-11NO20B型号的主要通风机;
3.需要重新征用土地。如果仍然使用原来的机房位置,那么在整个施工期间将影响井下通风,导致井下不能生产;
4.整个工程需要的费用昂贵。
由于上述四个方面问题都难于解决,因此结论是:该方案不可行。
方案三:把现在的主要通风机更新为对旋轴流式的主要通风机,达到提高通风能力的目的。
虽然对旋轴流式通风机的效率较高,技术性能先进,但是,如果进行更换,仍然有下列几方面问题:
1.需要对整个通风机房的土建基础进行重新改造建设;
2.需要投入BD-II-8-NO系列对旋轴流式的主要通风机及其相关设备;
3.需要重新征用土地。否则在施工期间将影响井下通风,导致井下不能生产;
4.整个工程需要的费用昂贵。
由于上述四个方面问题都难于解决,因此结论是:该方案不可行。
方案四:在现在的设备条件下,只更换通风机的主轴和叶轮,同时配套相应的电动机,达到提高通风能力的目的。
该方案有几个方面的特点:一是不需要进行机房土建和基础的任何工程;二是不需要大量投入新设备;三是不需要重新征用土地;四是施工期间不会影响井下通风。因此它是较经济的方案,如果该方案技术上可行,那么将是最优方案。
下面对方案四的技术数据进行选择和电动机的功率进行计算。
根据风量的需要,查《矿山固定设备选型使用手册》,拟选4-72-11NO16B通风机改造后技术参数如下:
额定流量: Q=81100~116900 m3/h=1351~1948 m3/min
额定风压: H=1930~1530 Pa =212~171 mmH2O
额定主轴转速:n=710 r/min
皮带根数:7根
根据上述技术参数,进行电动机功率的验算:
(1)、最大风量时:Qmax=116900 m3/h , Hmax=1530 Pa,经过换算为:
Qmax=32.47 m3/s , Hmax=1530×0.101974+15=171 mmH2O,
根据计算公式 计算如下:
此时,电动机容量为:Nd=1.2×63.6=76.4kw
(2)、最小风量时:Qmin=81100 m3/h,Hmin=1930 Pa, 经过换算为:Qmax=22.53 m3/s,Hmax=1930×0.101974+15=212 mmH2O,
根据计算公式 计算如下:
此时电动机实际容量为:Nd=1.2×54.8=65.8kw
所以,确定选择额定功率为75kw、额定转速为950~980 r/min(6极)的低压电动机。
根据上述分析和计算,说明该方案在技术上可行。
综合起来比较,方案四是最合理的一个方案。为了更加一目了然的比较各方案的优缺点,下面列出了方案比较表(见附表)。
附表 方案比较表
|
技术性 |
经济性 |
安全性 |
工程量 |
是否影响正常生产 |
最终结论 |
方案一 |
不允许 |
最经济 |
不安全 |
最小 |
不影响 |
不可行 |
方案二 |
允许 |
不经济 |
安全 |
较大 |
影响生产 |
不可行 |
方案三 |
允许 |
最不经济 |
安全 |
最大 |
影响生产 |
不可行 |
方案四 |
允许 |
经济 |
安全 |
较小 |
不影响 |
可行 |
通过上述四个方案的比较分析后,决定按照方案四实施。具体步骤是:首先向原生产厂家(北京通风机厂)购买了通风机的叶轮和主轴等配件;然后,在不影响正常通风的情况下,在2010年末改造了第一台(备用)通风机,运行正常;最后,在2011年2月份,改造了第二台通风机,运行正常。
由于按照方案四实施改造,因此,在整个施工期间,没有影响矿井的正常通风。另外,既达到了提高通风能力的目的,又节约了至少50万元的工程费用。
参考文献:《煤矿安全规程》、《煤矿电工手册》、《矿山固定设备选型使用手册》、《矿山流体机械》。
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