联系方式 | 业务合作 | 会员

DG385-185给水泵轴封系统的改造及效益探讨

2005-12-12   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

    摘 要:介绍DG385-185型给水泵轴封系统改进经济性及在宜宾发电总厂改进实施几种方案、所取得情况,对同类设备的改进提供借鉴。

  国产200 MW机组50%容量给水系统,其配备的轴封水系统有两种:带轴封泵和不带轴封泵。两者主要区别在于:轴封回水收集不同。根据一些电厂改进情况看,改进采用不带轴封泵的系统使轴封水回入前置泵入口,取消轴封泵,其经济性、安全性较高。
1 改造实施
1.1 第一步改造
  将原有压回水改至前置泵入口,停止轴封水泵运行,其余不变。
  第一步改进运行情况:改造后首次运行发现距多级水封较远的1、2号泵传动端漏水较大,在前置泵入口压力0.6 MPa附近运行时,回水温度达70℃并有大量漏、甩水;0.7 MPa(机组接近满负荷)时,回水甩水量极大且回水温度达85~95℃。自由端在前置泵入口压力0.7MPa时(机组接近满负荷)运行有大量甩水,回水温度70℃。
1.2 第二步改造
  根据前面经验分析产生低压端回水甩水量大、温度高,可能的原因有多级水封回水不畅,使回水不能及时排泄;高压端轴封水进水过大,而低压端进水较小,造成低压端漏、甩水大,温度过高;低压端甩、漏水量较大。
1.3 第三步改造
  1)根据以上两次改造情况分析,改造之所以失败原因不在管路本身,而在改造前对系统、设备的分析不够必须重新进行分析。
  对螺旋衬套分析看,其有两口:一是靠近高压端改造前为轴封进水,改造后为回前置泵;二是靠近出水端改造前为有压回水,改造后为轴封进水。

  2)进行重新分析。螺旋衬套靠近高压端口改造后为回前置泵:①有利于保持螺旋轴套、螺旋衬套温度稳定;②防止低温凝结水进入水泵(运行中凝结水压力与轴套前端压力相近,停备时高于轴套前端压力),可以防止水泵冷热不均造成震动和给水含氧量增高;③可以使螺旋衬套和螺旋轴套在该处压力由1.2 MPa降为0.6~0.7 MPa(即前置泵入口压力)。改造后轴封回水量、回水温度与泵的负荷无关,有利于密封。
  螺旋衬套靠近低压端口改造后为轴封水进口,其距轴套端面约60 mm。改造后轴封回水量、回水温度与泵的负荷有关。
  通过以上分析看,螺旋衬套靠近高压端口改造后为回前置泵方案可行;螺旋衬套靠近低压端口改造后为轴封水进口,其距轴套端面较近,当需要提高轴封水压时,不可避免的会产生较大漏水,可靠差。为此,进行如下改造。
  ①尽量使螺旋衬套两口靠近以使节流长度增加,只要保证两口间凸肩能镶入密封胶绳即可。
  ②由于进出水方向改变,为此密封水箱体进行如下改造,并且轴封进出水管路和原来的进出水相反。
  3)改造后情况。经过以上改进后,1~3号泵运行正常,没有甩水、漏水;回水温度45~50℃,在任何工况下均正常,说明改造完全成功。
2 改造后记
  改造虽然成功,但改造后由于进出水方向与原来相反、管路交叉,现场美观受影响,并且影响热工元件检修。如果更换密封水箱体,其单个价格达24 400元,成本较高(两台机六台泵需要292 800元)。为此,进一步做如下改造。
  1)自由端密封水箱体与传动端密封水箱体交换,轴封进出水管恢复原来安装位置。
  2)由于自由端密封水箱体与传动端密封水箱体外型不同,为此将自由端密封水箱体锥体部切除部分,切除部分焊接在传动端密封水箱体锥体部,并上车床加工,两尺寸正好吻合。
  通过以上改造,在总投资不超过一万五千元情况下,黄桷庄电厂21号机已全部改造完毕,取得较好效益。
3 改进后的经济性
3.1 运行的经济性
  按黄桷桩电厂21号机1995年实际带负荷运行小时数5 363计算,轴封水泵电机功率为30 kW,则每年可节电5 363×30=160 890 kWh
  由于轴封泵运行的时间大于给水泵运行的时间,更大于机组运行的时间,由此其值不低于180×l03kWh。
    同时,高温有压回水(60 t/h)不再回入凝汽器,而改至前置泵入口可减少冷源损失,提高机组的热效,其热经济性可由下式计算。
    1)回至前置泵时,参数为
  Pl=0.6 MPa(前置泵入口压力,实际0.6~0.7MPa);
    tl=120℃(黄桷桩电厂2l、22机实测平均值);
    h1=504 kJ/kg。
    2)回至凝汽器时,参数为
    P2=-0.092 MPa(运行实际参数);
  t1=43.287℃(P2对应的饱和温度,实际运行参数低于39℃);
    h2=183.28 kJ/kg(实际更低)。
    3)改进后可减少冷源损失
    Q=m×h
    =60×103×(504-183.28)/3 60 O 
   =5 345.3 kJ/s
    每年可节电:5 363×l2.5=67×103 k Wh
  由此,每年可节电247×103 kWh,按每千瓦时0.l8元计算,可产生44 486元经济价值,与所需的约l5 m∮32×2不锈钢管比,无须半年即可收回全部投资。
3.2检修的经济性和安全性
  改进后可保持有压回水压力及温度稳定,并保持与泵和除氧器相同温升,使螺旋轴套及轴在运行中热变形最小,设备安全性提高。
  同时,取消轴封泵后,可不再消耗昂贵的机械密封及其它备件,减少维护量。
  其次,还可取消有压回水压力监视系统、电气、热工控制系统设备及电耗,泵的附属阀门等,进一步减少维护费用。
3.3 运行的可行性
  由于取消了轴封水泵系统,可减少操作,减低劳动强度及由此可能产生的误操作、误动作,提高机组安全性。