上述循环来加强设备全过程管理,改善设备和系统性能,提高设备健康水平。
3 寻求安全监督和可靠性管理的切入点
在1995年版的《电业生产事故调查规程》中规定了供电质量降低和机组故障跳机等原因造成事故的有关条款,体现了安全管理和可靠性管理相结合的原则。同时,随着大型电厂的不断新建,这类电厂单机容量大、人员配置少、设备大、小修发包给外单位承担,内部采用先进的管理机制,原有的安全监督手段特别是对设备事故的安全考核以事故的性质分类来定性判断就显得很粗放。为能更好地适应此类电厂的 管理机制,加强设备安全管理,并逐步与发达国家发电厂的管理模式接轨,自1997年起,国电华东公司对华能石洞口二厂、北仑发电厂试行“发电设备的可靠性管理代替设备故障安全考核方法”,也就是说对设备的安全管理由原来的事故、障碍定性判断过渡到用“非计划停运次数”、“等效可用系数”两个指标来衡量设备健康水平和机组性能好、坏的定量分析。这个办法既包含了《调规》的原则精神,又容纳了“可靠性管理”的原理精髓,从而使安全监督和可靠性管理在设备安全考核上找到了交融点。
4 实现安全监督与可靠性管理的交融和互补
过去40多年,对发电设备的安全管理一直采用事故、故障等办法来进行定性分析和判断,并由此根据事故造成损失的严重程度,把事故分成特大、重大、一般事故和障碍等类别,其特点为:
(1) 《调规》 中明确规定“安全记录为连续无事故的累计天数,凡发生事故,均应中断事故单位的安全记录”,所以,“长周期安全无事故记录”是每个电力企业所追求的安全奋斗目标,因此,相关确保设备安全的具体管理工作和管理理念,也以此目标为导向而展开。对设备事故侧重于事故后的分析、责任人处理、防范措施落实,但事前的控制以及采取什么措施可以把设备的安全性提高到什么程度,无法用数字来反映,缺乏准确的评价手段。
(2) 对于影响机组停运较长时间的如锅炉“四管”泄漏引起的故障停炉无具体、严格的考核条款。
(3) 原有的考核方法把每次设备故障当作一种偶发事件,一方面详细地对其作技术分析,另一方面就分析的某些结论制定相应的反事故技术措施,这对于搞清故障原因、防止类似故障的频发是十分有效的,但其着眼点只放在局部的设备故障上,而未从影响系统的全过程来分析问题,所以,不能从偶然性中看到必然性。
新的考核方法是在原有考核方法基础上引进可靠性管理概念,用“非计划停运次数”、“等效可用系数”两个指标作为考核标准,同时对部分考核细则作适当的调整,从性质上说,对设备的安全考核由原来的定性判断扩展到定量分析,弥补了原考核方法存在的不足。具体表现在:
(1) “非计划停运次数”指列入统计的发电机组在统计年度内的所有非计划停运次数,包括计划检修延期、备用机组不能按调度规定的时间投入运行及调度批准的晚间低谷消缺次数。所以,新考核方法对于设备的安全管理工作就以减少非计划停运次数这一指标而展开,提高重要辅机、辅机、辅机之辅机的可靠性、备用率是减少非计划停运次数最直接、最有效的手段。显然,对设备的安全管理重心由事后的控制转移到了事前的预防。
(2) 提高机组等效可用系数的途径有两个:增加发电机组加权平均可用小时、减少发电机组加权平均降低出力等效停运小时,也就是说减少机组非计划停运小时和降低出力运行小时。这就对机组跳闸或设备故障的处理提出了“既保质量又要有速度”的更高要求,使各部门、各专业在原因分析、故障处理过程齐心合力、密切配合,朝着同一目标努力,大大减少了非计划停运小时。
5 新考核办法实施后取得的成绩
北仑电厂试行“发电设备的可靠性管理代替设备故障安全考核方法”后,做了以下一些工作:
(1) 制定了《浙江北
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