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高瓦斯工作面自然发火事故处理与教训

2005-12-28   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  2005年4月14日凌晨3:00,峰峰集团公司薛村矿92709回采工作面运料巷密闭墙顶部发生了一起煤层自然发火事故。由于事故发生在厚煤层高瓦斯地区,发现时已有明火。事故如何处理是要非常慎重的,把人身安全防止瓦斯爆炸做为最基本的原则。下面将如何处理这起事故、采取了什么样的对策,做以介绍。

  1 矿井概况

  峰峰集团有限公司薛村矿,于1959年建成投产,设计生产能力是90万t/a,后经改扩建生产能力达到135万t/a。2004年实际生产原煤148万t。矿井为立井多水平、斜井延伸开拓方式。现生产区域在三水平(-280m),有4个生产盘区,2组轻型放顶煤回采面,1组高档薄煤工作面。有12个煤巷、半煤岩巷掘进工作面,共有2#、4#、6#、7#、8#、9#、可采煤层,下3层受奥灰水威胁,尚未开采。2#煤曾有过煤与瓦斯突出动力现象。2005年3月经抚顺煤科分院鉴定2#煤为突出煤层,矿井为突出矿井。矿井通风方法为抽出式,通风方式为混合式,矿井风量13764m3/min,矿井绝对瓦斯涌出量50m3/min,相对瓦斯涌出量为15m3/t。煤尘具有爆炸性,煤层属自燃煤层,自然发火期为3~12个月,曾发生过22次自然发火事故。

  此次自然发火事故发生在该矿七盘区2#煤层最后1个工作面92709轻放面的运料巷密闭墙顶部,即1#墙处(如图1)。92709轻放面2004年2月开采,2005年1月底结束。2月6日、10日运料巷、刮板输送机道分别进行了密闭。(1#、3#墙)该面生产过程中上隅角、运料巷回风流中均有CO,分别为0.00049%、0.00039%。工作面结束前,配风量为1200m3/min,瓦斯涌出量为8~10m3/min。

  2 事故经过及处理过程

  92709轻放面运料巷密闭墙是2月6日建好,按规定该墙每小班检查一次。2005年4月13日中班14:40,瓦斯员在92709运料巷密闭处进行的检查,没发现异常情况,14日2:40,夜班瓦斯员巡回检查该墙,发现左上角已有明火,向矿调度室进行了汇报,随即集团公司领导、矿领导、救护队到达事故现场。

  首先将该盘区所有工作人员撤出,切断电源,维持原有通风系统。

  其次营救被困的七盘区总回风道9名工人,这9名工人处在着火区的回风流侧,非常危险,又无法联系,情况紧急,只能派救护队员火速去撤人。救护队3:40到矿,5:40将9名工人安全撤出,灾区内已无人员。救护队在撤人时,检查9名工人所处巷道风流中CO浓度达到0.012%。

  此时矿上启用紧急预案,立即成立了以矿长为首的抢险指挥部,下设几个小组:一是现场灭火指挥组,二是技术专家组,三是物资供应组,四是安全保卫组。五是后勤服务组,六是通讯保障组,各组明确任务,明确责任、明确负责人,由指挥部统一指挥。由技术专家组负责制定事故抢救处理方案及安全技术措施。技术专家组在分析、研究、判断的基础上,分步制定了灭火方案并实施。

  根据救护队到现场侦察情况,判定着火范围不大,先使用CO2干粉灭火剂,直接扑灭明火(共用了6个干粉灭火剂)。



图1 工作面及火点位置示意图

  在扑灭明火后,用水管继续直接用水喷浇着火点,控制火势的发展。

  根据现场救护队员的汇报,火已将1#墙上煤烧的都冒顶了,该墙已失去作用。如封闭火区,应适当选择位置,重新建2道砖土结构厚0.37m的墙,封闭火区。在运料期间,救护队不停地用水直接灭火,控制火势发展。并且在5#墙中预留硬质Φ500mm的风筒,准备往火区发惰气用。

  与此同时,救护队已将DQ-500型惰气发生器运至火区现场,因井下条件受限,惰气发生器在距5#墙外200m处安装使用一般风筒将惰气送到火区里。经实践,此方法可行,达到预期效果。

  4月14日16:30,6#、5#墙建好,具备注惰条件,17:55,开始第一次向火区注惰性气体,先后向火区净发惰时间是40min,注入惰量约14000m3(惰气发生器额定产气量是500m3/min,考虑各种因素按350m3/min计算)。

  在建5#、6#密闭墙时,做注惰气工作准备期间,在3#墙救护队检查墙跟风流中,CO最高浓度达到2.4%,CH4达到3%。

  第一次注惰后,取样化验CO含量很低,C2H2、C2H4、C2H6均已无,说明注惰气非常有效,但煤体内的火并没有彻底熄灭,随着供风时间的增长,还会自燃,在这种情况下,要对火区密切观察,所以设了几个观察点即:3#、4#、5#、6#墙,及七盘区轨道5个观察点,每1h检查CO、CO2、O2、CH4、T变化情况,每1h向指挥部汇报一次;同时在救护队监视下,矿上组织缩减七盘区风量,由1500m3/min减到860m3/min。缩风工作在15日凌晨3:00完成。

  4月15日,技术专家组根据14日注惰后火区气样变化情况及缩风后火区内气体变化情况,综合考虑后,再采用3#墙外增加一道,并且两墙之间填黄土,5#墙采用喷将堵漏。在做这些堵漏工作之际,救护队监视3#墙有害气体的变化,从10:00,3#墙CO浓度逐渐升高,12:00,CO浓度达到1.7%,CH4浓度达到3.3%,七盘区轨道(安惰气发生器处)CO浓度达到0.0059%。指挥部决定停止一切工作,再次向火区发惰气,因种种原因,在15:30,第二次向火区发惰气,发惰时间和注入火区的惰气量与第一次相同。16:30发惰气停止。18:20检查,3#墙CO浓度为0.04%,CH4浓度为0.4%,七盘区轨道CO浓度为0.0031%。本日夜班由救护队继续垒3#墙,矿上负责5#墙喷浆堵漏工作。两项工作是4月16日凌晨3:00完成,并且在5#墙顶部注高分子化学浆――罗克休堵漏。

  4月16日专家组根据火区气体变化情况及火区风流反向情况,又做进一步堵漏工作,在救护队继续观察火区有害气体变化的情况下,在6#墙外,再加一道墙,由救护队负责施工。17:30,专家组讨论决定再次向火区注惰气10~15min,同时第三次注入火区惰气量3500m3,至此灭火工作暂告一段。

  由救护队观察火区3d,每2h向调度室汇报1次,火区O2、CO、CO2、CH4、T变化情况,每天夜班升井时,取1次气样。17、18、19日3d取样化验结果见表1。

表1 17、18、19日取样化验结果

取样

地点

时间

O2/%

CO2/%

CO/%

CH4/%

N2/%

C2H2/%

C2H4/%

C2H6/%

七盘区

轨道

17

20.18

0.1

0.00008

0.15

79.13

0

0

0

18

20.14

0.34

0.00094

0.20

78.99

0

0

0

19

20.17

0.29

0.00010

0.21

78.96

0

0

0

6#

17

13.03

3.02

0.01484

1.28

81.27

0.0097

0.0153

0.0341

18

13.12

2.98

0.902

1.2

81.38

0.0024

0.0053

0.0283

19

13.03

3.04

0.90599

1.35

81.28

0.0007

0.0034

0.0283

5#

17

20.26

0.18

0.00006

0.15

79.06

0

0

0

18

20.19

0.28

0.01416

0.19

78.98

0

0

0.0006

19

20.15

0.27

0.0302

0.12

79.08

0

0

0.0005

3#

17

18.22

2.7

0.01283

0.26

78.53

0

0.0002

0.0007

18

20.21

0.12

0.00008