2004年元月11日9:00左右,某轧钢厂临时决定更换2#轧辊。在换辊过程中,当面板操作工周某执行“辊径变小”的指令时,液压马达不动作,现场领导及操作人员均判断为压下装置退回过位所致。必须操作手动压下,进行回位调整。于是现场操作工杜某拿加长扳手回扳压下装置,在倒换扳手时,压下装置突然自动回弹,将扳手和加力套筒甩出,扳手飞出后打在3#轧机的的机架上,反弹将在2#机架上操作的杜某头部击伤,甩出的加力套筒又把前来协助换辊的轧钢工董某左手腕击伤。
原因分析:
1、轧机压下装置的电磁阀芯卡死,控制失灵,是造成事故发生的直接原因;
2、现场指挥者及操作工实践经验少,在已经出现回弹现象时,没能及时检查确认,是造成本次事故的主要原因;
3、操作工杜某违反安全规定,现场操作未带安全帽,也是导致头部被击伤的直接原因;
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