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冲压机插销断裂造成的人员伤害事故

2010-08-26   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1966年12月5日,红林机械厂发生一起冲压工人在压力机上拆卸模具时,头部被压力机上飞落的零件砸伤的事故。冲压作业通常都是手部受伤,头部受伤的情况实属罕见。

  事故经过:

  12月5日上午9时左右,红林机械厂冲压工宁某某,与另一操作工在冲压机上试验一套新生产的模具,宁某某在压力机靠近大齿轮的一边,另一个操作工在靠近飞轮的一边。10时,模具试验完毕,冲块停在上死点,为了将冲块停在下死点后方便拆卸上模,宁某某关掉电动机电源,用脚踩了一下脚踏开关,然后另一操作工用手扳动飞轮反转使冲块下降,此时,键柄随着大齿轮的飞转将凸轮连同轴一起撞出,砸在正在低头卸模的宁某某头上,造成其头部受伤。

  事故发生后,调查组在事故现场检查发现,掉下来的凸轮和轴是该压力机上操纵器的一部分,凸轮和轴由插销连接,将轴固定在压力机上,轴上残留的插销,沿轴的表面两端全部断裂。据其他压工反映,该压力机曾几次发生轴和凸轮飞出的现象,但因没有打着人而没有造成伤亡事故,维修人员换了插销后继续使用。

  事故分析:

  事故发生后,经过轴上残留的插销进行分析,该插销由于长期随轴往复摆动,在掉下来之前没轴的表面两端,出现疲劳断裂。宁某某为了让冲块停在下死点,关掉电动机电源后启动脚踏开关使离合器结合,此时,轴带动凸轮摆动一个角度后很快恢复原位,另一操作工扳动飞轮反转带动键柄反转,导致键柄反撞到已经复位的凸轮上,使得凸轮连轴一起落下来,砸在低头的宁某某头上。前几次所发生的凸轮或凸轮连轴飞出的未遂事故,也是由于插销疲劳断裂后再受到键柄的反撞造成的。

  通过事故分析认定,宁某某和另一操作工反转飞轮违反了冲压安全技术规程,导致键柄撞击凸轮使凸轮连轴飞出,是造成这起事故发生的主要原因。插销长期受到剪切的作用导致该插销疲劳断裂,又没及时检查发现,是这次事故发生的直接原因。作为该压力机的生产制造厂家,对该插销的强度设计不够,以及使用单位虽然多次发生类似未遂事故又没采取相应防范措施,是这次事故发生的间接原因。

  事故教训与防范措施:

  在这起事故中,操作者和企业安全管理部门都应当承担责任,二者相较,企业安全管理部门应承担主要责任。企业安全管理部门是企业领导的参谋和助手,全面负责安全生产工作,贯彻执行上级的安全生产、劳动保护的方针、政策、法规和标准,检查企业有关职能部门执行安全生产制度和规定的情况,督促和协助这些部门采取整改措施,防止发生伤亡事故和职业病,保障职工的安全、健康和生产建设的顺利进行。其主要职责之一,是经常进行现场检查,协助解决问题,遇到人员、设备、环境等方面出现的未遂事故或者事故隐患,需要及时报告、及时处理。这起事故在发生前,已经出现多次未遂事故,事故隐患严重,可是企业安全管理部门却不知道,又未采取措施,从而导致事故的发生。说明企业对未遂事故的管理把关不严,职工的安全意识不强,安全管理工作存在严重问题。

  在防范措施上,一是应加强对职工的安全教育,提高职工的安全意识,在发生未遂事故后应及时报告企业安全管理部门,以便及时查找原因,采取相应措施。二是制定制度,对于及时报告未遂事故的人员应给予奖励。三是操作人员和维修人员要加强对易损件的维护、保养和检查,发现零件出现裂纹、疲劳迹象时要及时更换,防止事故的发生。