1、焦炉机械的特点
焦炉机械设备主要是四大机车、推焦车除了整机开动、还有推焦、摘炉门,装煤等功能:拦焦车则有开启炉门和拦焦等动能,而四大车必须在同一炭化室位置上工作、推焦时,拦焦车必须对好导焦栅,熄焦车作好接红焦的准备,装煤车装煤时,拦焦车上好炉门后进行,如果四大车中任何一个环节失控或指挥信号失误,都可能造成严重的事故。除了四大车、焦炉机械设备还有捣固机、换向机、余煤提升机、熄焦泵、防暑降温风扇以及焦粉抓斗机、皮带机、炉门修理站卷扬机等。
2、焦炉机械伤害的案例及统计
焦炉机械伤害事故主要是四大车事故,四大车常见有挤、压、碰、撞和倾覆引起的伤害事故,拦焦车、熄焦车倾覆事故,四大车设备烧坏事故,据不完全统计,焦炉四大车事故中,发现拦焦车事故最高,约占1/2以上,其次装煤车(导烟车)事故约占1/5,熄焦车事故占1/10,推焦车(一体机)事故不到1/10。
案例1
1989年4月10日某焦化厂炼焦车间更换4号炉柱时,起重工刘XX将炉柱绑在1号拦焦车尾部由刘开车西行。车经6号钢柱时、刘在车行进中将头从观察炉号窗口伸出,观察炉柱是否到位,结果头部被7号炉柱与车帮挤住,经抢救无效死亡。
事故的主要原因:刘无证驾驶拦焦车、并违章将头伸出窗外,是事故的直接原因;拦焦车观察窗口被损坏未及时上防护拦网,给事故发生留下隐患。
案例2
某焦化厂工人裴某在清理凉焦台时,未注意熄焦车的动向,被熄焦车楼梯将腿部挂伤、休息治疗三个月。
事故的主要原因:思想麻痹安全意识不强,从事特殊作业安全措施不得力,注意力不集中。熄焦车行车前未按警铃提示。
案例3
1986年1月29日某焦化厂炉门工薛某上夜班担任1号炉炉门工,当清完8号炭化室炉门尾焦后,拦焦司机移动车位,在对8号炭化室炉门时,拦焦车的另一端将靠在11号炭化室炉门的薛某挤住,抢救无效死亡 。
事故的主要原因:违反焦化安全规程,为避车靠炉门是造成事故的主要原因,照明光线不好是事故另一原因。
案例4
1、某月某日,焦侧出炉工站在梯子上给炉门堵烟时,被开来的拦焦车撞翻,小腿被梯子别断。
事故分析:
1.焦侧出炉工为劳务工,家在附近农村,农忙较累精神不集中,没听到导焦车振铃。
2.拦焦车司机象征性振铃,没有连续振铃。
3.有关管理者对劳务工农忙季节的身体状况了解不够,安全管理不到位。
案例5
拦焦车被烧事故
2008年3月16号:拦焦车摘完炉门去端台刮刀边,这炉刀边石墨比较厚,影响的时间比较长,由于天气比较寒冷,焦侧蒸汽没有及时散发,在拦焦车没有对好情况下,熄焦车没有确认就发出推焦信号,开始推焦后,拦焦车就发出停止推焦信号,此时焦炭推出一米左右,刚好推到过来对位拦焦车移门机上,造成操作室和移门机被烧影响生产10小时。
事故原因分析:
1:焦侧视线不好。
2:熄焦车司机责任心不强,未确认导焦栅对好就发出推焦信号,是事故主要责任。
3:有关管理者对四大车出焦系统不够重视
案例6
炉门站卷扬机滚筒飞出事故分析
一、事故过程:
煤焦作业区准备检修机侧44#炉门,将机侧修理架上的炉门放平进行检修,在放下1.5米左右突然停电,炉门无动作,通知检修。9:40分检修来人后,发现控制柜总电源没电,焦炉配电室开关跳闸,将其合上,炉门修理人员发现炉门卷扬机自动上升,立刻将电源切断,通知检修进行检查处理。检查后发现接触器坏,在未通电的情况下已吸合,由于当时是检修时间,推迟到下午13:00分处理。此时炉门卷扬机为倾斜状态,所以炉门修理人员(朱宽宽等)利用能够上升的状态将卷扬机立起来,将安全销挂上,但由于卷扬不能下降安全销没有完全到位。将电源开关断开之后,发现钢丝绳有点松、偏,拆开盖板后将钢丝绳校正。
下午13:00检修人员将接触器卸下发现三对主触头烧熔在一起无法修复,准备换新的。他打电话后,挺长时间接触器也没换上来。这时一名电工拿着卸下的接触器回去换新的,焦化库房无备件,到中心仓库去找。15:30左右,备件还没找回来,此时炉门修理人员急于修炉门,要求电工把炉门放下即可。班长来了,看到这种情况就将线接到旁边的下降接触器上,接完后叫操作工试车,这时操作工还问他是否安全,有没有危险?他说没事不要紧的。然后进行试车,按下下降按钮,卷扬机没电(电机无声音),然后按了红色停止按钮(五冶检修人员说未按停止按钮),转身告诉说没电,这时检修人员确认有电。此时只听一声巨响,炉门就掉了下来,卷扬机齿轮也飞了出去。事出了后五六分钟拿着一个新的接触器来了后将其换上,试验两次后电机能运转。
二、事故现场情况:
起落架落地,整体钢结构变形断裂,卷扬机钢丝绳滚筒从安装位置脱离,两侧轴承座受外力拉拽而断裂。钢丝绳反向绕在滚筒上,部分钢丝绳绕在轴头上。钢丝绳无断裂。
三、事故原因分析:
在没有打开安全装置的情况下启动卷扬机,按炉门下落,钢丝绳滚筒顺时针旋转,钢丝绳从滚筒脱离,而起落架无法下落。钢丝绳全部脱离滚筒后,电机还依然在带动滚筒旋转,故钢丝绳反向绕在滚筒上。由于滚筒上的绳槽是正向的,所以钢丝绳反向绕在滚筒上无法正确的固定到绳槽里,导致部分钢丝绳绕在轴头上并往上拉起落架。等打开安全装置后,按下降按钮,滚筒还是在收紧钢丝绳,由于部分钢丝绳绕在轴头上,单向受力,导致滚筒的轴承座受外力拉拽而断裂,滚筒脱离安装位置,起落架滑落。
四、事故教训和采取的措施:
1、卷扬机处于全封闭状态,不利于检修和操作人员观察设备的运行情况。建议将其拆除,改为用栏杆进行隔离。
2、进一步落实“三方”确认制度和停送电的检查制度。检修后设备的试车过程中,要落实危险预知措施。
3、加强岗位人员的素质教育,提高技术和操作技能。特别是特种设备的操作要求持证上岗,并具备实际操作能力,作好操作前的检查,运行过程中设备运转情况的观察和使用后的维护保养,确保安全装置完好到位。
3、机械伤害的原因分析
产生四大车事故的原因是多方面的,即有人为原因,也有管理原因,还有设备缺陷和环境不良因素,原因虽复杂多样,但主要原因是违规操作,其次是思想麻痹,这充分说明,要不断地提高全员的安全思想素质,另外,新工人技术不熟和非标准操作引起的事故也不少,也应值得重视。
4、防范措施
A:四大车安全措施
(1)推焦车、拦焦车、装煤车、熄焦车、开车前,必须发出声响信号,行车时严禁上、下车,除行走外,各单元宜按程序启动操作。
(2)推焦车、拦焦车、熄焦车、应有通话,信号联系和联锁。
(3)推焦车、装煤车和熄焦车、应设压缩空气压力超限时空压机自动停转的联锁,司机室内,应设有风压表及风压极限声光信号。
(4)推焦装煤、取门、拦焦取门、捣固时以及装煤车落下套筒时,均应设有停车联锁。
(5)推焦车和拦焦车宜设机械化清扫炉门,炉框以及清理炉头尾焦的设备。
(6)应沿推焦车全长设能盖住与机侧操作台之间间隙的舌板,舌板和操作台之间不得有明显台阶。
(7)推焦杆应设行程极限信号,极限开关和尾端活牙或机械档,带翘尾的推焦杆,其翘角杆大于90度且小于96度。
(8)平煤杆和推焦杆应设手动装置,且应有手动时自动断电的联锁。
(9)推焦中途因故障中断推焦时,熄焦车和拦焦车司机未经推焦组长许可,不得把车开离接焦位置。
(10)煤箱活动壁和前门未关好时,禁止捣固机进行捣固。
(11)拦焦车和焦炉焦侧炉柱上应分别设安全档和导轨。
(12)熄焦车司机室应设有指示车门关严的信号装置。
(13)寒冷地区的熄焦车轨道应有防冰冻措施。
(14)装煤车与炉顶机焦两侧建筑物的距离不得少于800mm。
B:余煤提升机安全措施
(1)单斗余煤提升机应有上升极限位置报警信号,限位开关及切断电源的超限保护装置。
(2)单斗余煤提升机下部应设单斗悬吊装置,地坑的门开启时,提升机应自动断电。
(3)单斗余煤提升机的单斗停电时,应能自动锁住。
C: 炉门修理站安全措施
(1)炉门修理站旋转架上部应有防止倒伏的锁紧装置或自动插销,下部应有防止自行旋转的插销。
(2)炉门修理站旋转架上的升降开关应与旋转架的位置联锁,并能点动控制,旋转架上升限位开关必须准确可靠。
上一篇:筛焦系统违章作业导致的皮带机事故
下一篇:严重违章,引发责任事故