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使用不合格电器元件、变幅失控事故

2010-08-10   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  一、事故过程简述

  1987年某月某日,某装卸公司装卸队工人在码头使用401号门座起重机往船舱里进行吊装钢板作业。结果401号门座起重机变幅系统却出现了故障,致使吊的钢板刚进船舱尚未落下时,起重臂却出现突然后仰,导致钢板撞击船舱内的里档舱壁上,司机Z某发现这一异常情况后,即推变幅主令操纵杆松起重臂,但起重臂没有动作。于是Z将主令掉纵杆复 “0”位后就停机离开驾驶室,到机房检查,并叫修理工前来修理。在修理工未到之前,Z发现变幅系统的J27—22型中间继电器没复位,但用验电笔轻轻触动,就使其复了位。随后Z回驾驶室再一次试车观察起重臂变幅状况,结果起重臂又恢复了正常动作。此时,修理工T某己到车上,Z对T讲了上述情况,并让T再检查一遍。经T对照图纸检查后认定起重机一切正常,并观察Z继续作业一段时间后离去。接着,Z操纵起重机继续作业,当将钢板吊说船舱内,在卸专用吊具钳子时,钢板靠驾驶室的一头却又突然向外档滑动,结果因工人M某来不及避让,下腹被钢板顶在舱内外档的舱壁上,经及时送往医院抢救无效死亡。该事故直接经济损失12.45万元。

  二、事故原因分析

  事故发生的原因主要有以下三点,

  (1)经了解,该门座起重机于事故发生半月前刚进行完大修。在大修时,将变幅系统中控制变幅刹车油泵马达的中间继电器进行了更换。由于该中间继电器装配质量未达到产品质量要求,使铁芯触头支架在滑动槽内有时出现机械卡死现象,导致起重机变幅系统刹车部分处于开启状态,致使起重臂会自动变幅前移。大修更换的中间继电器有质量问题是发生此次事故的主要原因。

  (2)吊装作业过程中出现异常现象,司机Z某虽认真检查发现了问题并且通知修理工来及时检查,但是在事故隐患没有排除的情况下带病作业,是事故发生的直接原因。

  (3)修理工T某对故障可能引起事故的严重性认识不足,没有及时更换存在事故隐患的中间继电器,是造成事故发生的间接原因。

  三、事故应汲取的教训

  这是一起在起重机械大修中使用了有质量问题的电器控制元件,导致起重机变幅失控引发的伤亡事故。从事故中应汲取以下教训:

  (1)该起重机大修后仅15日就发生事故,主要的原因就是大修质量没有控制好。起重机械的大修过程必须严格按专业规范执行,注意每一个细节,必须保证所用元器件合格、耐用。并且大修完毕后,必须经过全面检验和载荷试验,经检验真正合格后才允许使用,严禁留下任何“后遗症”。

  (2)起重机操作人员在操作中发现异常现象应该立即停止作业,及时反映,协助检修人员认真检查,待问题解决后再行操作,严禁机械带病作业。特别是对影响安全使用的零部件、电器元件、安全保护装置等,出现任何异常情况,都应该引起高度重视,不能麻痹大意,掉以轻心,更不能图省事、省钱,勉强使用。

  四、反事故措施与预防

  (1)起重机械使用单位必须建立完善的起重机械大修制度和检查制度。机械设备大修必须严格按照相应技术措施进行,大修过程做好相应记录,大修中所更换部件、配件必须经检验合格无质量问题后方可使用,并要登记在案。对大修之后的起重设备,必须经相关部门严格检验合格后,方可使用。

  (2)在起重机械使用过程中,必须严格执行日常维护保养,并定期进行检查,发现有质量问题的元件、零件必须立即更换合格品。对操作人员反映的异常现象,检修人员应对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。同时,对出现的故障及消缺情况进行记录,以备今后检修参考。

  五、违反何种标准、规定、规程及其条款

  本事故是由于违反如下条款而造成:

  (1)《中华人民共和国国家标准——起重机械安全规程》(GB6067—85)之

  3.1总要求:起重机的电气设备必须保证传动性能和控制性能准确可靠、在紧急情况下能切断电源安全停车。

  3.3.3接触器应经常检查维修,保证动作灵活可靠,铁芯端面清洁,触头光洁、平整、接触紧密,防止粘连、卡阻。可逆接触器应定期检查,确保联锁可靠。

  (2)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)之

  第二十九条  特种设备出现故障或者发生异常情况,使用单位应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。