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吊钩冲顶坠落事故(1988)

2010-12-23   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1.事故简介

  1988年11月29日,某厂电炉加料起重机主钩冲顶,拉断钢丝绳,吊钩坠落,砸死一人

  2.事故发生过程

  某钢铁厂二炼钢车间起重机司机甲驾驶5号桥式起重机给7号电炉装完第四遍料并平完料之后,炉前工乙指挥该起重机准备将掉在电炉西侧的一根废钢吊人,起重机甲在起升主钩的同时,降落副钩,结果主钩却超过上升极限位置后继续上升,将起升钢丝绳拉断,致使吊钩坠落将乙砸伤,经送医院抢救无效死亡。

  3.事故原因分析

  (1)在起升主钩、下降副钩作业时,因主钩起升高度限位器的触头发生粘连,使限位器失效,导致主钩继续上升冲顶坠落。

  (2)在起升主钩、下降副钩作业时,当主钩起升到位后,司机将上钩控制器手柄拉到零位,但因操作不慎,使控制器手柄从零位移动,造成主钩继续上升。

  (3)管理部门未按要求对起重机进行定期检查保养,木未对主钩起升高度限位器触头进行定期更换而埋下事故隐患。

  4.事故结论与教训

  这是一起设备缺陷与人为过失共同造成的事故。

  除了操作者技术不熟练,手柄没到零位,应吸取教训外,起升机构的安全装置——起升高度限位器,‘一定要保证性能可靠。运行前一定要进行功能试验,如有异常,要及时修复,否则应停止使用。

  5.事故的预防对策

  (1)尽快修复起升高度限位器。如果不能修复,或修复后性能不可靠,应予以报废新的。另外,还要将副钩的限位器和其它起重机的起升高度限位器全部检查一遍。

  (2)根据设置安全装置的冗余原则,每个起升机构最好设置两个限位器,实行双保险。如果每个限位器的可靠度R=0.9,那么两个限位器并联后,可靠度提高为:

  Rs=I-(1-R)2=0.99

  式中:R——单个限价器的可靠度;Rs——两个并联限位器系统的可靠度。

  (3)加强对员工的安全技术和安全思想教育,作业时增强安全意识,做到思想集中,技术熟练。技术难度大的动作要反复训练,生理上达到条件反射,使操作者会开、会做,灵敏准确,一步到位,避免手柄未到零位,而思想却到了“零位”的现象出现。另外,地面指挥人员应站在不危险的区域指挥,即使在加了两套可靠的起升限位器的起重机下作业,也不应站在吊钩下方,以防不测。