1.事故简介
1989年6月30口,某钢厂机修厂准备用30t主钩吊重物时,5t副钩起升控制器手柄未回零位,停电后再送电时,副钩上升冲顶,断绳坠钩,致使一人死亡,一人受重伤。
2.事故发生过程
某钢厂4名工人准备用传料车把5根轴类锻件从准备工段运到水压机处,叫30/5t桥式起重机过来吊料。当30/5t桥式起重机司机听到喊声后,把起重机主钩上挂的四爪吊钳放下,打算用主钩来吊传料车。在地面指挥人员的指挥下,司机把起重机开到传料车上方对位后放下主钩。这时司机将副(钩)小车往一侧端梁开动,同时操纵副钩控制器使副钩起升到离起升高度极限位置0.3m左右时,打算停止副钩起升,便拉回副钩控制器手柄,但没有拉到“零位”。恰巧就在这一瞬间副(钩)小车碰到远行极限位置限制器,造成自动切断电源,也使副钩停止上升。司机为使起重机继续工作,又重新送电。由于副钩起升控制器手柄仍在上升位置,送电后副钩继续上升,这时司机只注意下边,没再注意副钩,而副钩的起升高度限位器失灵,致副钩冲顶。此时在起重机下面干活的人员听到[上面有响声,但没有引起他们的重视。正在拉另一根钢丝绳吊索准备往主钩上挂时,副钩的起升绳被拉断,副钩坠落,砸到一人头部及另一人手指上,造成一死一伤。
3.事故原因分析
(1)起重机司机违反操作规程。在停止副钩上升时,未将手柄拉到零位;在副钩小车碰到运行限位器使起重机断电后,未检查副钩起升手柄是合在零位;在重新送电前也未注意此问题;副钩起升手柄始终处于上升位置。送电后,副钩继续上升,又没引起司机注意,酿成事故。
(2)副钩起升高度限位器失灵,末及时修复。
4.事故结论与教训
起升限位器故障与操作失误共同引起的伤亡事故。
从管理和设备两方面总结教训。
在管理方面,要进一步落实安全生产责任制,做到警钟长鸣。在每月的点检表中该起重机副起升机构的高度限位器失灵已有记载,但未能引起有关人员的重视。对起重机司机应加强技术培训和安全教育,切忌再发生手柄拉不到零位的误操作。
在设备上存在的故障应加以整改。该起重机除了起升高度限位器有故障外,电气线路也存在缺陷,起重机电气控制线路中没设置零位保护线路。
5.事故的预防对策
加强设备管理和安全管理,对从事起重工作的人员进行技术培训,持证上岗;
修复和更换起升限位器,电气线路中增加零位保护功能,当断电后重新送电时,若控制器手柄不在零位,则不能使该机构启动,只有将手柄回到零位后才能启动该机构。
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