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墩柱浇筑爆模伤人事故案例

2014-08-08   热度:   收藏   发表评论 0

  一、案例背景

  **特大桥70#墩身爆模。其墩身模板安装加固好后进行墩帽钢筋绑扎,于2009年5月25日下午13时左右施工完毕,14:25经施工单位自检合格后向我监理工程师报检,14:50我现场监理检查墩身模板高14.5m,墩帽模板长8.298m,宽2.802m,模板误差满足验收标准,检查钢筋规格、数量、间距符合设计图纸要求,保护层厚度在3.5~5.1cm之间符合要求,同意进入下道工序。

  混凝土泵车于17:50到达施工现场,第一车C35混凝土于20:10到达施工现场,经测试坍落度为175mm,温度为22℃,满足混凝土施工要求。20:30开始浇筑墩身混凝土,施工过程正常。现场施工相关负责人和监理到位,现场作业人员6人。

  当混凝土浇筑到127m3时(墩身高度9.5m左右,时间0:27),墩身模板靠南昌方向(墩高2m处)突然“碰”的一声破裂,墩身钢筋随即向下滑,混凝土流出,我监理人员和施工单位值班人员立即清点施工人员,发现有2人被困钢筋下面,立即报警119求助,并四周寻找,发现李某躺在离70#墩5m左右处。立即安排人员组织施救,然后在第一时间向上级领导汇报,0:50左右120救护车到达现场立即将李某送往医院,送走时间1:15时。

  1:20消防人员赶到现场并施救,同时建设、施工、监理单位相关负责人相继赶到现场参与救援。被困人员刘某于2:18救出并送往医院,被困人员王某于2:55救出并送往医院。

  2人重伤,1人轻伤。

  二、原因分析

  1、模板之间连接螺栓没有全部上满或者个别螺帽没有拧紧,致使模板受力不均匀,浇筑混凝土时由于振捣致使模板承受压力过大引起爆模。

  2、搅拌站在配制混凝土时未严格的按施工配合比配制,混凝土已浇筑4小时还没有初凝,模板承受的压力在不断增加,致使模板承受压力过大引起爆模。

  3、施工单位值班人员和旁站监理在浇筑混凝土过程中,没有严格控制混凝土分层浇筑厚度(30cm一层),致使混凝土浇筑速度过快,导致混凝土振捣时模板的某个部位承受压力过大引起爆模。

  三、事故处理

  1、工程事故处理方案由施工单位编制并按有关规定上报审批后实施,现场监理全过程监控。

  2、对相关责任人的处理:现场监理在模板验收及旁站过程中工作不细致,对模板间连接螺栓未全部上满的问题没有提出处理意见,对混凝土浇筑工艺及坍落度检测控制不到位,监理部决定对其作出书面通报和罚款的处分。

  四、经验教训

  1、此事故给我们敲响了警钟,安全质量事故随时可能在我们的眼皮底下发生,安全质量无小事,因此我们必须时时刻刻绷紧安全质量这根弦,增强责任心,加强业务学习,加强现场巡视检查,发现问题及时通知施工单位整改,并对整改结果进行认真复查。

  2、现场监理必须负起各工序检查验收及旁站监理责任,严格按验收标准逐项检查,不放过任何环节。在旁站监理中不能只是人到场,要切实按旁站监理工作内容做好每个环节的检查,发现问题要及时督促施工单位整改。