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带负荷合刀闸 电弧烧伤

2009-11-06   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  一、事故经过:

  四月十九日七点廿二分地调命令西沙口变电站值班工李××将西2板(路灯线)解除备用作安措。李接命令后,即填写操作票,然后由付值班工唐××操作,李监护。当拉开西2内刀闸时发生弧光短路,西2内刀闸A、B相烧坏,同时电弧波及右面末端的20板(中间相隔西1板)造成弧光短路,1#、4#(并接为一单元)主变和母联开关过流保护动作跳闸,使10千伏北母失压。李××经过西20板前时,电弧烧伤左手臂、后脑和左脸部。

  事故发生后,正在站内工作的基地站付站长韩××听到响声,立即奔至控制室,见光字牌一片,断定北母失压,随即,西沙口站负责人丁××、变电工区大修班崔××等也相继赶到现场,韩即命令当班值班工断开所有北母分路开关和刀闸,并用灭火弹灭火。丁查看主变和继电保护动作情况,无问题。灭火后,韩将1#、4#主变解除备用,在北母上验电后挂了地线,命崔协助把西20内1刀闸(即母线刀闸)脱离北母,隔离故障点,后摇测北母绝缘良好,并对西2内刀闸烧毛处挫平,此时李××付局长、生技科于××科长等十余人赶到事故现场,待西2内刀闸处理好后,韩与地调联系并经地调同意用1#、4#主变对北母充电,由唐××操作,韩监护,合上西351正常,合西101时合不上,经检查总合闸保险熔断,随即手动合上西101,此时丁××发现西101北刀闸未合,随即又手动断开西101,由丁接替唐操作,八点十五分合上西101对北母充电成功。接着对分路板恢复送电,先合上西4板(西铭线)正常,八点十六分合西1板(西金线)刀闸时(未检查开关位置,实际开关并未在断开位置),又造成带负荷合刀闸,第二次造成北母弧光短路,主变跳闸,母线失压。这项操作监护人尚未注意,丁一人前往操作,造成事故扩大,事故后检查4#主变(3200千伏安),低压C相已不通,决定返局大修。

  二、设备损坏情况:

  短路烧坏GN6—10/400和GN8—10/400刀闸各一组,西4#主变在第二次短路后检查低压C相不能确认损坏,返局吊芯检查,B、C两相匝间散乱,夹板和端绝缘破裂,A相外观亦有轻微变形(该变为六O年上海先锋电机厂生产的35/6千伏变压器,何时由用户改造为35/10千伏不详,转交我局原在上街地区十里铺运行,七九年四月二十日移至本站)。

  三、事故发生原因:

  1、事故的发生是由于运行人员李××、唐××检查不细心,只注意到机构已分闸,开关拉杆瓶下部断帽未看到,以致误认为开关全相分闸,在拉西2内刀闸时,带单相负荷拉闸,造成带负荷拉刀闸。

  发展到20板母线侧刀闸短路的原因,经分析认为是西2板短路的电动力作用推动电弧迅速转移越过中间板而到达端部的20板,从监护人李××受电弧烧伤的位置看,20板前电弧大,以致烧掉纱窗,而且沿墙折转烧掉了靠墙角的(约距板面3米)拉线开关绳,属于电弧转移。

  2、事故的扩大是该站负责人丁××未检查开关位置,也未得到监护人许可的情况下操作造成的带负荷合刀闸,第二次使10千伏北母短路,同时使3200千伏安主变(4#)损坏。基地站付站长韩××,在李××受伤后就承担了操作监护之责,在恢复送电时,韩未起到监护人自始至终的良好监护作用,丁未得到监护人许可就去合西1内刀闸造成事故,作为监护人韩并非一点不知道,对丁的操作未进行制止,未起到监护人的作用。

  3、西沙口的3200千伏安主变(4#)是为应急简易装上的,设备本身结构上存在问题,和1#主变(6300千伏安)并接,合用一套开关设备(即351、101),是从本局廿铺站(该站已拆除)转来,于七九年四月二十日临时装上的,在经出口短路后,八O年八月十三日吊芯检查已发现C相高压线圈变形移位,顺时针15度左右,经加固后局总工程师批准投运。变电工区每次安全检查都提出更换该变压器(或大修)的意见,生产局长、总工程师和生技、安监部门均知此事,但鉴于负荷压不下来,又无备用变压器可更换,一直坚持运行等待新站投运。

  4、刀闸与开关的闭锁不完善,给事故有机可乘,电业局对完善闭锁装置的措施要求,我局在反措项目中虽有安排,但落实和督促不够,领导重视不够,决心不大。

  四、事故暴露出的问题:

  1、事故本身说明,未严格执行操作五制。监护制流于形式,监护人未认真执行监护,没操作完就去拿验电笔,准备下步操作,离开监护位置,复诵后不待“对,执行”令下,就操作的现象存在。

  2、对开关实际位置的检查不够认真细致,是造成事故的主要原因,而在处理事故中,不检查开关位置就去操作,说明该站值班人员基本功不硬,没有形成应有的习惯,在处理事故中更加显得忙乱。

  3、事故处理中,没有及时将事故情况报告地调,取得地调指挥和帮助。忙乱中忽略检查开关位置,失去监护的情况下,一人去操作造成事故的扩大。在隔离事故点的处理中,安全措施不完善已非一次,应注意分析原因制订、改进措施。

  4、事故现场人员多而乱,影响值班人员集中精力处理事故。

  5、部分设备缺少刀闸和开关的闭锁,要下决心完善。

  6、仿苏133型SN1、SN2开关瓷拉杆瓶断、脱帽已多次发生,应建议厂家改进,并研究对拉杆瓷瓶的机械试验方法。

  7、西#4杆主变有严重缺陷,结构上存在严重问题。由于系统短路容量不断增大,今后新变压器建议尽量订购铜芯变压器。

  五、事故损失:

  1、损坏35千伏/10千伏3200千伏安变压器一台(六O年产,缺资产价值)。

  2、损坏10千伏刀闸两组,约450元。

  3、事故少送电量14185度。

  六、事故对策:

  1、重申必须严格执行操作五制,结合此次事故,组织全局变电运行人员就今年各站发生的检查不细、不严的问题联系学习。六月内变电工区和上街供电所分别组织学习。

  2、公布有权单独巡视变电站人员名单及有权进入事故现场的人员(或职务)名单。

  3、在事故处理中,允许不写操作票,但除直接危及人身和设备安全外,所有操作都应严格执行监护制。特别是开关位置及不易看清的部位,监护人要亲自看。

  4、监护人要认真执行监护职责,对每项操作完毕并检查无误后方可离开监护位置。监护人只能认真监护,不得作其它事。

  5、加强变电站基本功和反事故演习训练,除变电站按培训要求规定演习外,工区每季对变电站应进行抽查演习。

  6、完善闭锁装置:

  (1)修复开关柜上已有刀闸和开关的闭锁装置。

  (2)加装防止带地线合闸的闭锁装置,按反措计划执行。

  (3)6~10千伏开关柜原无刀闸和开关闭锁装置的,由各工区提出方案(包括市区配电房),在反措计划中安排。