1993年8月26日零点班,×××厂加氢裂化装置大修开汽处于恒温恒压阶段。4:30时高压分离器D102压力开始上升,当班操作人员打盹睡觉而未检查发现调整。此后压力一直上升,至6:07时压力升高导致D102顶部安全阀启跳,6:23时D102压力降低至16.031MPa。当班操作人员发现后采取措施不力,处理不当,致使安仝阀失控不能复位,大量氢气排入系统火炬管网,而火炬线内(Dg700)又存水不畅,发生水击震动,其中9#路与7#路之间200多米管线从管架上甩落。在距火炬约100米处管线两道焊口断裂,大量氢气喷射而出并迅速扩散,遇到从5米高龙门架振动掉落地面管线撞击产生的火花,引燃着起大火,附近人员见状立即报警,消防队出动6辆消防车将火扑灭。
事故或事件原因分析: 1、劳动纪律、工艺纪律、操作纪律松懈。加裂操作工当班打盹,致使未能及时发现分离器D102压力上升并作调控,造成安全阀启跳;安全阀启跳后采取措施不力,处理不当,致使安全阀失挖不能复位。 2、脱制硫车间管线工工作马虎,脱水不及时,火炬管内积水,大量氢气瞬间进入火炬管网时发生水击,管网强烈振动而甩落、断裂。 3、火炬管线小身存在缺陷,个别关键部位没有脱液罐也没有脱水管,有些脱水管太小,经常堵塞。同时,两个断口的焊缝没有全打坡口,焊接不透,质量差。
应吸取的教训和采取的防范措施: 1、加强职工队伍责任心教育,强化劳动纪律; 2、严格工艺纪律和操作纪律,严防超温超压; 3、加强技术练兵和反币敞演练,提高操作水平和处理事故能力,出现异常情况采取正确措施处理。 4、对火炬管线进行改造,增设脱水点,增大脱水管,以防上堵塞; 5、管线工要按规定及时将水脱干净; 6、加强承包商及工程监督管理,管线设备施工要确保质量,杜绝留下隐忠患。
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