(一)事故概况
2003年4月23日18时05分,内蒙古天野化工(集团)有限公司合成车间发生压力容器法兰泄漏、爆炸、着火重大事故,直接经济损失235.6万元。
事故设备系为合成汽化B炉系Ⅲ类反应压力容器,外径2420mm×50mm,设计压力6.6MPa,操作压力5.9MPa,设计壁温350℃,操作温度1350~1550℃,介质为原料气。
4月23日17时50分,合成车间汽化工巡检至汽化车间四楼时,发现汽化B炉拱顶连接嘴的法兰有一处小火苗,遂向班长报告,待2人赶到四楼时,火焰已包围整个法兰向上卷烧,即向中控室报告。18时05分事故发生,烧嘴崩出,烧嘴水夹套严重损坏,拱顶本体壁鼓包及过烧(位置为测点132正上方距其80mm,正北偏东45?角线上),对应方的法兰两条载丝孔有脱扣痕迹且法兰严重变形,对应鼓包处的炉砖有一凹陷坑。
(二)事故原因分析
直接原因:烧嘴水冷壁夹套泄漏,冷却水蒸汽对拱顶局部炉砖冲刷造成炉砖损坏,导致汽化B炉拱顶局部温度升高,在未监控的情况下使拱顶局部超温、鼓包,造成M27的相邻的两条螺栓脱扣,拱顶法兰变形,法兰密封失效,高温工艺介质气体气体泄漏后喷着火,其他拱顶法兰连接螺栓过热后强度降低,在B炉系统内5.65MPa压力作用下拉断固定螺栓,烧嘴崩出。
主要原因:操作工严重违反操作法和工艺纪律是事故的主要原因。从仪表记录看,事故发生前操作工未对拱顶温度进行监控,在当班生产中,增加30%负荷后,仍未及时调整,甚至在声光报警后也未进行确认,直至事故发生。
(三)预防同类事故的措施
1.加强组织员工学习《安全生产法》及有关规范、规章和操作规程,定期进行检查和考核。
2.严格工艺纪律,加大工艺指标的检查和考核力度,落实岗位责任制。
3.制定汽化炉专项管理规定,加强监控力度和巡查频率。
4.进一步研究应急预案,研究联控机构,一旦发生异常情况,实施自动控制。