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停车方案不落实 烧坏炉管

2010-04-08   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1990年2月27日13时25分,齐鲁石化公司烯烃厂苯乙烯装置在停车过程中,发生一起重大设备事故。

  苯乙烯装置因烃化反应器DC-10堵塞,负荷提不起来,于2月26日上午,临时停车处理。按方案要求,停车炉子不熄灭,压缩机不停车,反应器床层温度保持在300℃以上。300#工段长想借停车之机清理过滤网和更换一循环阀门而临时修改方案,将压缩机停转。口头交待炉膛温度控制在500℃左右,反应器床层不低于350℃。中班接班后于19时50分停蒸汽,床层温度有下降趋势,而炉膛温度开始上升。27日零点班操作工交班时只交待了反应器温度400-500℃,但未交待炉膛温度控制在500℃左右。27日白班操作工接班后于8时20分发现反应器床层温度下降到432℃,于是提高了燃料气压力,使炉子各点温度很快上升。13时25分,听到GB-303引风机组声音异常,便立即停炉子引风机,熄灭炉火。打开引风机检查时,风机叶片已严重变形。14时10分,发现炉子冒黄烟,直到3月2日打开对流段检查时,发现BA-301蒸汽过热炉对流段炉管因超温烧坏。直接经济损失达18.6万元。

  事故原因:

  (1)车间停车没有详细具体方案。工段长修改方案没有汇报,没有得力措施,只是向工人口头交待,造成方案不落实。

  (2)车间领导思想麻痹,组织不严。在300#工段处于半停车状态时,只有一名主操守岗(1990年元月刚转正),车间领导、工段长、值班及工艺技术人员无一人对300#工段进行检查。

  (3)操作工技术素质差,责任心不强。300#工段室内主操四个班都是刚转正的工人,对各项控制指标之间的关系不清楚,没有按要求定时检查,不能及时发现事故状态,以致炉子超温4个小时,造成事故。