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烧焦罐蒸汽带油引发裂解炉着火

2010-05-25   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  事故经过:

  2002年 9月 22日,某装置裂解炉切换操作。准备将 BA-102切出系统烧焦,BA-111 已烧焦完毕投用。上午8 点30 分,开始停 BA-102,仪表人员摘联锁,室内降温降量,室外主操打开烧焦罐排液, 打开阀门 10分钟后见没有液体流出, 将导淋阀关闭。 上午10 点, BA-102停炉,处于烧焦状态,室外人员关闭原料根部阀,开原料吹扫线进行吹扫;同时关急冷油根部阀,急冷油线倒空后,吹扫急冷油线。10点 42分,原料、急冷油线吹扫完毕,关闭吹扫线阀门,室外开始将 BA-102DS 切出系统。11点,BA-102 烧焦线阀门打开1/3时,烧焦罐冒出的蒸汽带油,由于风向吹向 BA-101 炉,立即引起炉外着火,班长、操作人员迅速救火,并联系消防车。室内人员对 BA-101、BA-102、BA-103、BA-104 按 PB 停车按钮紧急停车,现场关闭原料、 急冷油、 燃料气根部阀。 现场火势被扑灭后, 室外人员及时恢复 BA-103、 BA-104点火,BA-101 炉由于紧急停炉,准备将原料、急冷油线吹扫干净后,切出 DA-1101 烧焦,吹扫过程中发现烟囱冒烟,立即停止吹扫。BA-102及时点火升温,进行烧焦。

  原因分析:

  BA-102 稀释蒸汽切出系统,烧焦罐蒸汽带油,主要原因:

  1、 BA-101、BA-102 14″烧焦阀存在内漏,正常运行期间向烧焦罐系统漏裂解气,冷凝形成部分轻油, 虽然烧焦罐在 8月份进行了清理, 烧焦罐排液线设计不合理, 位置比较低,排液线出现堵塞,停炉前操作人员虽然打开阀门进行过排放,但没有将罐内液体排干净。

  2、 由于烧焦罐下部没有弹簧吊架,操作人员无法判断排液是否干净,造成切换过程中蒸汽带油引起着火。

  3、 BA-101 着火后室内按全面停车按钮停车,切断原料、燃料气,风机联锁停车。停车引起对流段最上层原料预热管线受应力拉裂,物料漏出着火,将风机烧坏。紧急停车造成原料预热线拉裂的原因主要有:

  a 联锁系统设计不合理,全面连锁后风机也要联锁停车,造成烟气分布不均匀,管线应力拉裂。

  b 对流段上部预热段管线支撑架制作达不到要求,管线在热胀冷缩过程中不能平行滑动,造成应力拉裂,从现场情况看,断裂基本发生在支撑架处。

  c 对流段上部预热段管线为不锈钢材质,对氯离子腐蚀较为明显,去年原料带氯可能对对流段上部预热段管线已造成损伤,致使在本次紧急停炉后,炉管发生断裂。

  d BA-101风机是变频电机,风机入口没有挡板,紧急停车过程中无法将风机与烟气系统隔开以保护风机,致使风机叶轮损坏。

  整改措施:

  1、定期对烧焦罐进行清理。

  2、在烧焦罐中部位置增加一条排液管线,保证排液畅通。

  3、裂解炉增设烟道挡板的同时,加强维护,防止挡板出现卡涩。异常情况下可关闭烟道挡板,降低裂解炉降温速度。