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汽包出口挡板变形引起对流段盘管烧坏

2010-05-26   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  事故经过:

  2003年 5月 13日,某装置 6#裂解炉升温至高备状态,7:00 内操人员发现 SS 温度持续升高,加大减温水量也无济于事,SS 持续升高至裂解炉联锁。炉子联锁后,SS 温度仍上升,7:40炉子出现爆破声并有明火,随即全部切断炉子,灭火。随后订购炉管、更换损坏的裂解炉炉管和 SS 管线。7 月 14 日在对裂解炉缓慢升温过程中,发现 SS 没流量,紧急将裂解炉 6#降温处理。

  原因分析:

  经打开汽包彻底检查后认为,造成 SS 管线损坏的原因是:炉子停车过程,操作不当,造成由于裂解炉汽包 SS出口挡板变形,导致出口受阻,造成 SS 流量瞬间下降,在管子保护介质没有的情况下,加上炉膛温度过高,SS 管线温度上升。而SS 测温点因在裂解炉外部却不能正确指示其温升,达联锁温度后,SS 管线已承受较长时间的高温,超过材质的限制而爆管。SS管线爆管后,大量减温水外漏,喷射到原料管线上,导致高达 670℃的原料管线突然收缩而破裂。炉子联锁后,由于炉管破裂,压力下降,以至于从裂解气大阀泄漏的裂解气倒串进入对流段炉管中,与空气混合后在高温下发生爆炸而损坏,爆管后的裂解气进入对流段导致对流段着火。

  整改措施:

  1、检修期间,应加大对各设备的检查力度,特别是对平时不注意的死角部分更应加以重视;

  2、加强操作法培训,严格执行操作规程;

  3、提高操作人员处理事故的应急能力、判断能力,使损失减少到最低程度。

  点评:裂解炉发生炉管干烧或汽包干锅,导致设备严重受损。为避免此类事故的发生,一方面对炉子的各种操作要严格执行操作规程,同时加强现场巡检,以便及早发现和处理仪表、设备及管线方面出现的故障,迅速采取应对措施;另一方面要强化对仪表、设备的日常维护管理。一旦出现这类事故,必须待降温后,方可恢复供水。