【事故经过】2009年7月12日8:28,开发区某公司分厂亚磷酸二甲酯生产装置一粗酯品受槽发生火灾,事故造成生产设施的部分装置烧损和一名作业人员背部灼伤,事故造成一定经济损失。
【事故原因】粗酯品受槽超压,顶部真空平衡管破裂是事故发生的直接原因。经专家现场勘察取证和资料分析,调查组认定,C套亚磷酸二甲酯酯化过程中,三氯化磷进料流量显示不正常,当班人员采取了DCS自控处理和手动阀门调节等处置方式,原料甲醇和三氯化磷配比已经失衡,三氯化磷加入过量,导致物料在粗酯品受槽中发生残留反应。停车交接班后,当班人员仅凭经验停止抽真空,此时粗酯品受槽内仍有酯化反应发生,产生的氯化氢、氯甲烷等混合气体使粗酯品受槽压力升高至设备超压状态,遂将釜上顶盖真空平衡空管冲破,混合气体及部分粗酯品在泄漏过程中,因摩擦产生静电,继而引发火灾。
【事故教训】
1、企业工艺安全分析不到位,导致了自控系统的不完善,从而发生自动控制系统失灵。
2、企业应急处置和预案编制不完善。当班员工对生产异常情况处置不当,当发现流量不正常时,未经请示或遵照操作纪律行事,擅自采取边生产边调节的控制手段,没有有效控制系统加料的失衡。
3、企业安全操作规程编制不完善。在生产出现异常情况后,如何处置,公司在生产过程控制没有更细化的作业规定,臂如,何时停真空等没有明确规定,工人仅凭经验操作。
4、企业在安全生产管理中尚存在不足。公司对交接班管理规定不完善、制度执行不严;中控室员工未严格遵守作业规章,对故障停车设备的参数未及时跟踪观察;生产作业人员对粗酯品受槽存在酯化反应的可能性辨识不清、危害性认识不够,凸显公司安全培训工作不扎实。