前言(1)
2001年6月16日,我县一漂染厂定型车间突然“轰”的一声,横跨车间的导热油管断裂,大量高温导热油外泄后引起火灾,烧毁厂房13间6百多平方米,厂房内8台电控箱以及定型机等设备均被烧坏或过火,虽未造成人员伤亡,但直接经济损失达二十多万元,该厂系我市乡镇企业中新建的重点项目之一,全套设备安装投产不满半年。除蒸汽锅炉等重要设备由专业安装单位施工外,其余设备及导热油管路均为该厂自行安装,没有严格的验收标准和施工质量要求。
事故原因分析(2)
该导热油管系焊缝断裂,断口由焊缝横断面中心裂开一分为二,为此造成一头高搁在北墙上,另一头下坠掉在布堆上。据观察测量,导热油管规格为φ159×6无缝管,整条焊缝未开破口,均为浮焊,断口处6mm厚度管壁清晰可见,只在时钟十二点至十五点位置处,有130mm左右长的焊缝熔入母材1mm~2.5mm不等,约占焊缝总长度的26%,但焊缝高度又大多低于母材。其余浮焊缝的高度也只有1mm~2mm。
这些都是焊缝不允许存在的严重缺陷。因此,该焊缝机械强度无法保证,这是造成事故的直接原因。
该导热油管从锅炉房引出后,高架越过厂区道路进入定型车间,然后依靠南北侧墙作支撑,横穿13m左右跨度的车间,中间别无支架,但是在该管路正中间部位的上方,设有一反撑支架,用以承受其上方同一走向的其它管道的重量。在管子自重(φ159×6无缝管自重22.64kg/m)、导热油和管道保温层重量以及外加承重(如其上部同一走向的管道重量)的综合作用下,当导热油管热胀冷缩时,这一无机械强度可言的焊缝突然发生断裂是必然的,只是时间迟早的问题,这是事故的重要原因。
该管道施工无严格的质量标准和验收制度,焊工无证操作,这是事故的根本原因。
应吸取的教训(3)
参与管道焊接的焊工应取得所施焊范围的资格证书,在施焊过程中应严格按焊接工艺标准进行焊接。绝不允许无证焊工上岗操作。
导热油的闪点一般均大于60℃,工作压力均小于1.57MPa,为此,介质可作为丙类可燃液体,导热油管道即可认作Ⅴ类管道,其焊缝质量也应达到Ⅳ级焊缝标准。即表面不允许有裂纹、气孔、夹渣和溶合性飞溅,其表面压强高、咬边、凹陷、错边量等均应在允许范围之内。
管道焊接后,必须按质量标准对焊缝进行外观检查,然后进行严密性试验。必要时,可根据现场情况作不多于1%的无损检测。
当导热油发生火灾时,操作和指挥要得当,重要的是应尽快切断油源,减少外泄,切不能火上加油。同时,导热油设备现场应配备适量的消防器材,以便于将火灾扑灭在初始阶段,不使其弥漫扩大,这一点是极为重要的。
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