一、事故经过及现场调查情况
1.岗位操作过程。当班操作人员在空分岗位控制室突然听到现场0#空压机有大量的排气声,认为是安全阀动作,当即冲至现场寻找故障点,发现Ⅱ、Ⅲ段冷却水出口阀有大量气体排出,且Ⅱ段冷却器气体进口处及测温点处烧红。立即紧急停车,关闭纯化器进气阀,打开Ⅲ段放空阀,并开动1#机组保证生产。与此同时,操作人员打开洗手池水龙头,发现无水,并有大量气体喷出,怀疑外部停冷却水。经查,外部并未停水,机组停车泄压后,Ⅲ段放空管口处还有大量的冷却水排出,证实外部确未停水。关闭0#空压机Ⅱ段冷却器进水阀及机台进水总阀。半小时后恢复空分运行。
从当天的岗位运行记录看,设备运行的各项指标未见异常。
2.空压机及Ⅱ段冷却器解体检查情况:(1)冷却器芯子有大量的油污和积炭;(2)冷却器壳体压缩空气进口管处有大片烧红的痕迹;(3)冷却器壳体和导流罩内壁严重积炭。用榔头敲击导流罩外壁,有大量的块状积炭脱落;(4)冷却器芯子靠进气口处有四根约20cm长的铜列管被熔化(紫铜的熔点为1083℃),另五根铜列管有不同程度的挤扁弯曲变形;(5)空压机Ⅱ段气流通道内壁也有不同程度的积炭;(6)打开空压机Ⅲ段阀盖,有大量冷却水溢出。
3.润滑油消耗情况。该机组注油器采用13#空压机油,曲轴箱采用N68机械油,油耗与其他机组对比明显增加。
4.环境空气污染情况。据分析,空气环境中含有微量乙炔。
5.积炭成分分析。除碳之外,还含有较多的铜和其他杂质。
6.冷却器制造质量情况。该冷却器属压力容器,1997年随机购进。最高工作温度180℃;最高工作压力:壳1.47MPa,管0.9MPa;介质:空气、水;主体材质:16MnR。符合压力容器制造规范。
二、事故原因分析
据现场勘察并结合有关资料和案例分析,造成此次事故的原因主要有以下几点。
1.该空压机组Ⅱ段冷却器长期运行温度为150~160℃,而空压机排气温度达140℃以上时将产生积炭。该机组长期在高温下运行,造成II段积炭严重,冷却效果下降。在高温高压下,润滑油氧化、热分解和蒸发,产生了以低分子碳氢化合物为主的可燃性油汽,在触及灼热的积炭后发生爆燃。
2.从0#空压机润滑记录统计知,曲轴箱所用N68机械油消耗偏高,经调查并无外泄,说明油已被带进压缩空气中,进入Ⅱ段冷却器,加剧了积炭沉积。而积炭中又明显有铜金属微粒存在,由于润滑油氧化、热分解而生成乙炔,遇到机械微粒的冲击也能产生爆燃。
3.由于环境空气中含有的微量乙炔被吸入机组中,铜金属粒子与乙炔生成乙炔铜。而乙炔铜极不稳定,也可发生燃烧爆炸。
综上所述,多种因素导致发生Ⅱ段冷却器爆燃,放出大量的热,继而使铜管局部熔化,造成气路与水路相通,高压气体(气体走壳程,Ⅱ段正常排气压力为1.00~1.35MPa)顺着冷却水通道大量排出,阻断了冷却水路,造成恶性循环,酿成这起事故。但根本原因还在于积炭和高油耗。
三、整改防范措施
1.结合机组的大、中、小修,定期检查和清除积炭。
2.加强维护保养,提高检修质量,严格按有关作业指导程序操作及检修,尽可能降低油耗。
3.高温高压压缩机应选用含灰分较少的高品质润滑油,以减少积炭的生成。
4.严明工艺纪律、严格工艺操作规程,加强操作巡回检查,定时排放油水,防止油污和油雾聚集
5.定期调校安全阀,确保安全装置灵敏可靠。
6.健全机组超温、超压及低水压报警装置。
7.进一步强化“锅、容、管、特”设备管理,对此类设备及配件的采购、检验、使用、维修严格把关,防止设备质量引发事故。
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