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某化肥高压管道爆炸着火事故

2008-07-17   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1、事故经过

  某化肥厂1986年新上的热力网络节能技改项目采用1984年上海化工设计学院的标准设计。1988年11月系统改造时,由该场厂自行现场设计、安装、施工,经过了两年的运行,1990年11月大修更换合成塔内筒。1991年4月26日氨合成塔二出管道U形弯管[即废热锅炉进口弯管]突然爆裂,压力为28MPa的高压合成气体喷出着火,将离爆破管口22.4m的调度室南面门窗玻璃震碎、烧毁,着火气体喷入室内,调度室平房顶部即刻烧毁坍塌,室内5名值班、2名调度员全部被大火吞没,当场烧死。合成塔二出管道碳钢U形弯头一段爆裂为三块,有两道焊缝开裂。

  原设计合成塔二管道为∮137mm*24mm,材质为1Cr18Ni9Ti的合金管。1988年11月技改施工时,改用德国进口的∮127mm*24mm,材料为19CrMo-910合金管[与原设计管质量相同]。根据合成塔和废热锅炉的现场安装位置,二出管道与废热锅炉合成气进口对接需用5个弯头,前3个弯头由维修车间在加热炉上自行煨制。而另外两个弯头,即U形弯管,因加热炉和弯管半径小的原因,自行煨制有困难,负责现场施工人员根据其他厂使用20号碳钢管作合成塔出口管的经验,决定用两个材料为20号的碳管∮127mm*20mm90度的标准弯头对焊成U形弯管状,直接接到合金管上,对因安装间隔加大而短缺的1.5m合金钢管,也采用20号碳钢管代替。安装完毕后,没有组织竣工验收,只经试压后即投入运行。

  2、事故分析

  在施工过程中,为经原设计单位认可,未作技术论证,无现场设计施工技术资料,凭经验施工技术资料,凭经验边设计边施工,错用了20号碳钢管道、弯头。根据材料手册介绍,20号碳钢可用于温度-20~470℃、压力不大于35MPa的介质环境中。合成气温度为280~290℃、压力28~29MPa,且仅使用了2年4个月,而20号碳钢弯头的强度却降低。这是由于合成塔出口介质为含氨合成气体,其他含氨12%~14%、氢50%~69%、甲烷15%~16%、氮10%~23%及少量氩等惰性气体,由纳尔逊[Nalson]线即钢材氢腐蚀与介质温度、压力关系线可知,当温度为280~290℃、氢分压为14~16.8MPa时,碳素钢处于氢腐蚀临界曲线上方,说明碳素钢容易发生氢腐蚀的氢原子、氢离子,通过金属晶格和晶界向钢内扩散,因晶粒界面上的渗碳体反应生成甲烷气体[Fe3C+2H2→3Fe+CH4]。由于该气体不溶于铁素体中而呈气体聚集在晶粒界面处,产生巨大的内压力,使金属形成凸气泡。同时,因碳钢渗碳提Fe3C被氢还原成铁素体,碳钢强度大大下降,且体积减少6.67%。这两个因素将促使碳钢沿晶开裂,形成氢腐蚀裂纹,即碳钢发生“氢脆”。经有关技术部门对爆裂的弯管进行分析化验可知道,碳钢管内壁有圆形鼓泡,从内壁皮下深约1mm处鼓起∮5mm鼓泡,边缘呈圆角状,周围有大量分叉较多的弯曲裂纹通向内壁。由金相组织观察看出,此事故为典型的氢腐蚀断裂。

  此外,还存在的施焊不科学,焊接质量差;厂级领导班子成员责任不落实,对技改项目缺乏具体指导;项目竣工后未按规定组织验收和有关部门检查监督不力等事故原因。