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某化肥有限责任公司罐车软管破裂液氨泄漏事故

2008-12-24   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  (一)事故概况

  2002年7月8日2时左右,山东省聊城市莘县化肥有限责任公司,从液氨储罐向槽车输送液氨时,一根输送胶管发生破裂,造成13人死亡,48人受伤,其中重伤11人。

  该公司7月8日凌晨通过液相连接胶管(即连接管道与罐车之间的软管)向液氨罐车(鲁P01568,石家庄化工机械厂股份有限公司制造)亢装液氨。丁厂液氨储罐压力为0.9MPa(控制房日常记录,且工厂储罐与汽车罐车的安全阀均未起跳),从1号储罐向汽车罐车充装了约17~18t液氨。2时08分在汽车司机及押运员在准备停止充装时,连接软管突然发生爆裂。他们立即呼喊工厂操作人员,并逃离事故地点。汽车罐车内的液氨随即全部泄漏迅速汽化弥漫,笼罩事故地点及周围地区,后发现工厂操作人员1人及在厂内的其他3人死亡,厂外9人死亡,其中7人为缝纫学校学生,48人被送医院抢救。

  事故软管为钢丝增强液压橡胶软管,型号KJB-2316(钢印)外径约为65mm~内径约为51mm管长约2850mm。河北省枣强县石油液化气机械厂生产,莘县化肥股份有限公司于2002年3月购进并使用。该管为双层钢丝缠绕加强的橡胶管。破裂中心口距工厂金属管道连接法兰约260mm处。裂口长约62mm,增强钢丝断裂橡胶层呈穿透状,裂口沿软管轴向呈45’角。充装及软管爆裂位置距围墙约6m,墙外约25m有成排的居民房。厂内及厂外的树木有大量被氨气侵蚀的痕迹。

  (二)事故原因分析

  1. 装卸软骨增强钢丝断裂,橡胶层呈穿透状破裂是造成泄漏的直接原因。

  2. 操作人员离岗,司机、押运人员应急处理不当,罐车紧急切断阀失效是导致事故危害扩大的主要原因。

  3. 充装地点与居民房相距过近,足事故扩大的间接原因。

  (三)预防同类事故的措施

  1. 事故涉及联接软管质量、操作人员不在现场、司机和押运员处置紧急情况失误和紧急切断装置失灵等一系列问题,应当加强对亢装环节的监督控制的力度,严格执行有关规程,保证定检工作正常进行,对相关设备进行严格检查,对连接软管等重要管件实行有效监督,提高特种设备安全运行状况及管理水平。

  2. 加强对司机、押运员的应急培训,提高处理突发事件的能力;加强岗位责任制,确保充装时操作人员在岗。

  3. 充装的检查并保证罐车紧急切断阀灵敏、有效、可靠。

  4. 同类小化肥、小化工企业,应当保证充装场地与居民区的安全距离。