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山东省安丘化肥厂U型弯头爆裂断开事故

2009-02-01   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

    (一)事故概况

  1988年,山东省安丘化肥厂为进行节能技术改造,决定采取上海化工设计院的标准设计,对合成塔后废热锅炉进行改造,而现场设计及施工,则由本厂技术部门自行负责。节能技术改造项目曾因故中断,后通过大检修完成了该项目。

  按标准设计,由合成塔出口至废热锅炉的?127mm×24mm二次出口管,应采用1Cr18Ni9Ti制成的高压无缝管。改造中,该厂采用了省石化厅统一订购的10CrMo910制成的高压无缝管。这一取代尚符合使用要求。管道上的弯头,由该厂用10CrMo910管材揻制3个,但有一个U形管因揻制困难,自行改用2个化工部十二化建管件厂生产的20钢弯头焊成。

  管线的焊接,有该厂2名五级焊工用507碳焊条按常规工艺施焊,焊后未进行检测。

  1990年改造完毕并采用长沙化机厂生产的新内件后,合成塔出口温度由210℃提高到280℃。

  1990年4月26日2时,该厂调度员召开各车间值班班长会,约2时25分散会。2时30分左右,调度室前的合成废热锅炉入口管U型弯头突然爆裂断开,高压氢氨气点燃后直扑调度室,使在室内会后尚未离开的7名值班班长全部遇难身亡。事故造成直接经济损失约19万元。

  (二)事故原因分析

  1.擅自用碳钢弯头取代合金钢弯头。

  按设计要求,合成塔出口至废热锅炉管,都应采用合金钢高压无缝管。由于合金钢U行钢不易揻制,项目负责人改变图样要求,擅自同意用2个20碳钢弯头焊成U型管使用。致碳钢U形管氢脆后脱碳深度达8mm之多,其冲击任性大大下降,终于在运行中爆裂。

  2.施焊不讲科学,质量无保证。

  该项目施焊前未制定焊接工艺,未进行焊接性能试验,未上车床车制焊接坡口,焊缝未经无损探伤。总之,确保焊接质量的措施一概未做。此外,选碳钢焊条,施焊时电流过小,操作不当,焊透了碳钢部分而未能将合金钢部分焊透,加上夹渣等缺陷,使焊缝质量很差。

  3.使用长沙化机厂的合成塔内件后,合成塔出口温度明显提高。加速了碳钢氢脆速度,加快了碳钢U行管的破坏进程。

  4.办公室距生产现场过近,安全距离不够。由于办公室距装置不足20m,装置发生意外后立即波及到办公室,扩大了事故,并造成严重后果。

  (三)预防同类事故的措施

  1.应严格按设计工作程序进行技术改造

  项目的设计方案必须按主管部门审查把关的原则,由有设计资格的单位进行设计,把好设计关。每个项目应明确项目技术负责人,负责组织编制、审定现场设计方案(包括变更设计),形成有技术负责人审定签字的技术文件。变更设计,必须办手续,形成文件资料存档。

  2.应严格按施工工作程序办事

  如施工必须根据设计方案制定施工方案,严格按设计要求进行施工;施工过程应做好施工纪录,设计变更要由设计单位批准,审查参加施工人员资格,保证施工质量;完成施工后必须经过竣工验收,符合要求,方能正式投入使用。

  3.按照相关施工验收规范,加强焊接管理工作,进行焊接工艺评定,制定焊接工艺,由有资格的焊工进行焊接工作。按照规范要求进行检查。