一.事件经过
1994年8月24日,某化工厂沸石脱硫装置脱硫剂吸附已近饱和,达不到吸附效果,决定对沸石再生。按正常操作程序对炉膛进行氮气置换,把供燃烧的燃料煤气引到点火器和加热炉根部。燃料气接通点火器,点燃点火器,把点火器插入炉膛,点火器正常燃烧。在开供炉膛燃料气阀门时,火焰熄灭。点火失败。在第二次点火插入点火器时。产生瞬间爆燃,火焰从视孔喷出1m多远。操作工人安全帽被气流击下,面部轻微烧伤。
二.原因分析
经现场调查发现,炉膛内壁保温材料坍塌,导致通风口部分堵塞。刚刚用氮气置换完的炉膛内没有足够的氧气,插入点燃的点火器后,点火器能正常燃烧。当炉膛通入煤气后,氧气不足,火焰熄灭。在首次点火没有成功的情况下,点火器供气阀门没有立即关闭和供炉膛燃料气阀门已经开过,导致煤气充满炉膛。通风口开通后,炉膛内煤气达到爆炸极限,凭工作经验没有对炉膛进行氮气置换和化验分析,第二次点火,插入点火器时发生爆燃伤人。
三.预防措施
为预防类似现象的发生,笔者认为在点加热炉的过程中应注意以下几点:
1.加热炉是不经常启用的设备,长时间搁置,容易被人忽视,可能存在各种安全隐患,所以在启用前要对设备、阀门、安全附件进行全面的检查。
2.加强对操作人员的安全教育,使其对整个过程能发生爆燃的几个问题深入了解。例如:点火器插不到位、通风口堵塞、炉膛内充煤气过快等。
3.严格执行动火规定。每次点火前,不经化验分析或化验分析不合格禁止动火。
4.加强岗位培训,避免误操作现象的发生。
5.在点点火器时,点火器的煤气不要开太大,人要站在上风口,防止煤气中毒发生。
6.点火前要沉着冷静,做好突发事件发生的准备。只要严格按岗位操作规程操作,事故的发生是可以避免的。
总之,在点加热炉的过程中,应加强安全管理,制定好各种安全防范措施,提高安全意识,严格按岗位操作规程和岗位操作法作业,类似的事件是可以避免的。