一、事故概况及经过
1982年10月16日上午,江苏某市商业冷库冷却器爆炸。死1人,重伤1人,直接经济损失10000元。
该冷却器主体材质为A3,封头材质为A3F,设计压力为1.6兆帕,工作压力为0.8兆帕,设计温度为---150℃,工作温度为---33℃,内径450毫米,壁厚4.8毫米。
该冷却器在事故发生前没有发现异常。1982年10月16日上午,4号速冻间的一台冷却器爆炸发生在对该库进行第一次冲霜时,只听一声脆响,随之是滚滚而出的氨雾。
二、事故原因分折
根据冷却器的破坏情况并通过了技术检验,作如下分析:
1.断口形状似铸铁, 具有光泽的金属结晶表面,其封头无明显变形,可认为是脆性断裂。
2.原图纸封头为缩口焊接,实物变成角焊。
3.原设计图纸的封头壁厚为8毫米,而封头实物仅4.8毫米,达不到设计要求。
4.焊缝质量低劣,焊缝中有未焊透,密集性气孔,夹渣、咬边、未熔合等缺陷较严重。
5.原图纸要求焊缝宽度为8毫米,但实物最窄处仅1.7毫米。
6.封头材质出厂时无资料,经化验得知为A3 F,在低温有毒介质且设计压力大于0.1兆帕的场合是不允许使用的。
三、防止同类事故的措施
这类事故主要是设计和制造问题,从上述原因分析,主要是材料、焊接制造质量要保证以及制造必须符合设计的要求,对设计单位要求设计合理,提出的要求要正确,制造单位制造除符合设计要求外,有异议之处,应与设计单位协商,共同把好设计制造质量关。