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未拆盲扳引起氯气系统爆炸

2009-06-22   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

    事故名称:未拆盲扳引起氯气系统爆炸

    发生日期:1981年11月2日。

    发生单位:浙江某厂。

    事故经过:该厂年度大修后开车,l1月2日20时20分,氯氢处理、台成盐酸和电解等岗位均发现操作不能正常:氯氢处理岗位氢抽力偏负,合成盐酸炉被迫停炉,电解槽鹅颈管喷出碱液.情况反映到调度,但未得到及时处理,于20时44分发生爆炸。这次爆炸中心是在氯氢处理岗位和液氯工段,涉及到电解.漂粉、氮化苯等工段,造成2人中毒死亡,2人中度中毒,3人轻度中毒,被爆炸损坏的设备共10台,经济损失70多万元。停产12天.

    破坏最严重的原料氯预冷器是锥形底.椭圆封头呈圆柱形,规格是¢1000×4636×8,操作压力为0.25Mpa.按预冷器本体被炸裂的情况计算,爆炸压力大于0.66MPa。其它被炸毁的多是塑料设备.

    原因分析:经调查及模拟试验证实,这次事故的原因是:大修后装在氢总管与滴水管之间的盲板(¢160×4mm石棉橡胶板)没有拆除,造成请氢总管积水。开车后各班均未发现问题,致使积水越来越多,增加氢总管的阻力.出现氯氢处理工段抽力偏负,当积水到一定高度时,氢气流速加快,引起积水流动。形成湍流,氢气抽力严重偏负。电解工段出现较大正压(氢气抽不出去),抽力汁揸示液被抽掉,水封被破坏,吸入大量空气.使氢气纯度降低;由于电解岗位电解槽氢气压力增大,致使隔膜鼓破,氢气大量进入氯系统(事故发生后,对部分电解槽取样分析,氯中含氢量高达12.6%),当达到爆炸范围后,造成原料氯系统化学性爆炸事故,爆炸时有白色烟雾喷出(盐酸雾)。

    教训:(j)建立检修后拆除盲板的管理制度,明确加直扳要申报和审批,加盲板处必须有明显的标记和记录;

    (2)严格执行操作规程和岗位巡闻检查制度;

    (3)加强凋度与重要岗位的联系,对全厂紧急停车和事故处理要做出规定。各岗位应承担各自的责任;

    (4)加强职工技术培训,提高职工的技术素质和对异常工况的处理、应变能力。