事故名称:氯气干燥系统爆炸。
发生日期:1989年5月24日。
发生单位:天津某厂。
事故经过:当天零时月40分,操作工分析氯气纯度为93.1﹪,总管氯中含氢为0.027%,氢气纯度为95.4%。2时10分操作记录:氯气泵出口压力为6.8×104Pa,输送压力为6.8×104Pa。操作工发现氯气总管压力(调节)为2943~392Pa,泵出口压力和输出压力突然下降,当即判断2#泵坏,但还未来得及启动备用泵,氯系统就爆炸了。这次爆炸使3台氯气冷却塔(500~2400mm)﹑l台泡沫干燥塔、l台气酸分离器(PVC)、一套氯气泵联轴器及氯系统管道遭不同程度损坏.
原因分析:氯气、氢气干燥工序是在一个工段进行操作的,而氯气、氢气是手动调节,压力上下波动很大。爆炸后查看现场发现,氯气泵联轴器断成两节。衬里是甲25mm聚丙烯材质。联轴器断后电机运转正常,泵停止转动。由于氯气压力突然减小,氢气压力还是5.9kPa,此时合成炉内压差很大,在灯头处就形成了循环系统,为此氢气就窜入了氯气系统。这些,未及时判断出泵停止转动,也就没有关闭出口阀门,1分钟后大量氢气顺利通过阀门与氯气混合,并达到爆炸极限(H2:/Cl2>15%)。
氯气、氢气干燥工序是物理变化过程。干燥后的氯气含水量<0.03%(当H2/Cl2,为7~15%时,体积增大,压力升高,气体流速加快,约100m/s),因管道是硬聚氛乙烯材质,所以易产生静电火花,给系统爆炸起了导火索的作用。另外,由于氢气大量涌向氯系统,使H:2/Cl2达到15~83%,即使没有外加火源(明火和静电火花)也会发生爆炸。
教训:(1)发现其中一台泵出现故障,应马上关闭事故泵出口,再启动备用泵;
(2)氯化氢合成炉有大量氯气并看不见火焰时,马上将氯气、氢气排放空,按停炉处理;
(3)新购进氯气泵联轴器更换铸铁材料;
(4)进一步完善岗位责任制及操作规程。
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