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某厂制粉系统爆炸案例分析

2009-10-12   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1.发生事故过程

    2005年12月5日17时50分,某发电厂6号炉C磨压差有上升趋势,从正常的3100Pa上升到3500Pa,并有堵磨象迹,运行人员将给煤机的给煤量调小,给煤机电流从9.3A调小至8A,以排除堵磨,此时磨出口温度为73℃,(磨热风门、冷风门在投自动状态)。18时零分,C磨压差继续上升至5000Pa,运行人员再将给煤机的给煤量调小至2.5A,磨出口温度升至80℃,此时冷风门已全开,运行人员把热风门退出自动并关至55%,在磨抽空过程中磨出口温度最高升至90℃,18时10分,C制粉系统爆炸,检查爆炸发生部位在细粉分离器入口水平段,细粉分离器有11个防爆门和排粉机入口有1个防爆门破裂,其余防爆门均完好,检查还发现细粉分离器入口水平管段底部有几块防磨衬板脱落,衬板附近有约5mm厚的积粉并发生燃烧,拨开积粉表面可看到白灰,用红外线点温计测量其温度为420℃。

    2.原因分析

    当燃料挥发份Vdaf>20%时,属于反应能力强的煤,该电厂燃煤挥发份Vdaf不低于25%,这种燃料挥发份析出和着火温度均较低,容易发生自燃和爆炸事故。当气粉混合物浓度只有在0.32~4kg/m3范围内会发生爆炸,而浓度在1.2~2kg/m3范围时爆炸危险性最大。在气粉混合物中氧含量>15%时,如遇足够的点火能源就能引起爆炸事故。

    制粉系统中,凡是发生煤粉沉积的地方,就能成为气粉混合物自燃和爆炸的发源地。在细粉分离器入口方形管道下部的较平缓段上通流面积增大,风粉气流的流速下降,容易造成积粉。一旦发生煤粉沉积,煤粉就开始氧化,放出热量促使温度升高,又加快氧化、放热、升温。经一定时间后温度就能达到自燃温度并发生自燃,当煤粉达到爆炸危险浓度时便引发自燃煤粉爆炸。

    6号炉C磨在处理堵磨过程中,由于堵磨(虽然不严重),磨的阻力较大,达5000Pa,磨的通风量被迫减少,细粉分离器入口从圆管过渡为方形管道,流通面积增大,风粉气流的流速下降,不管该处的防磨衬板是否脱落,煤粉会在该处沉积,沉积的煤粉在常温下,如果环境很干燥,就会发生氧化反应,放出热量促使温度升高,氧化、放热、升温会加剧,在通风量不大的情况下,放出的热量未能及时散发,自燃在继续,当磨被清通得差不多时,通风量增加,煤粉扬起,浓度增至危险范围,就会发生爆炸。

    3.对策

    (1)据了解,振动给煤机给煤量经常给煤不稳定,调节特性不稳定,制粉系统在运行中不时发生给煤过量而堵磨,所以要处理好给煤机的调节特性,尽量不发生堵磨,必要时派员到其他厂学习、交流振动给煤机的使用经验。

    (2)停磨时要有足够的抽空时间,尽量抽空系统内的煤粉,防止积粉自燃。

    (3)抽空煤粉时包括处理堵磨过程中,严格控制磨出口温度不超过70℃,甚至低一些。