事故经过:
1995年 3月 30日,某装置 3#裂解炉(F1003)在稀释蒸汽中断停车后,重新投油过程中,多根炉管爆裂,被迫紧急停车检修,更换部分炉管。
原因分析:
脱砷系统投用后,因工艺本身存在一定问题,大量含 Ni 催化剂粉尘随油带入炉管,导致加速结焦;裂解炉因稀释蒸汽流量低低联锁(10FSLL101)动作停车而急剧降温,炉管内焦层脱落,堵塞炉管,再次投油时炉管爆裂。
整改措施:
1、停脱砷系统。
2、裂解炉发生紧急停车后,应先烧焦,才能再次投油开车,以防止焦层脱落后堵塞炉管。
3、清焦期间,监控每一阶段烧焦情况。炉子投油前确认每组进料压力及阀开度、炉管温度分布情况,确保万无一失。
4、加强炉管测温。
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