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炼钢厂煤气柜爆炸事故

2010-06-29   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1.事故概况

  某钢铁公司5×104m3威金斯煤气柜,建于1995年10月,主要用于回收炼钢厂4座30t转炉产生的煤气,自投产以来一直运行正常。

  事故当天煤气柜值班人员8点接班后检查设备和仪表信号,一切正常。当时柜高19m,柜容30000m3,煤气柜后的3号加压机运行时出口压力5.8kPa,向用户送出量1.6×108ma/h。8时30分对煤气柜出口取样化验,O2:体积分数为l%、CO体积分数为40%、CO2体积分数为23.8%,气柜内煤气成分在合格范围内。煤气柜值班人员接班后通知炼钢厂要求回收煤气,但柜高、柜容显示始终呈下降趋势,9时25分柜容下降至1.0×104m3报警,接着柜高5m的下限报警,为防止活塞着床,值班人员调整煤气加压机出口压力,由5.8kPa降至2.4kPa,煤气送出量减至6000m3/h,并通过公司总调要求炼钢厂抓紧回收煤气,柜容最低达到5000m3。9时33分值班人员看见柜高显示呈上升趋势,确认炼钢厂开始回收煤气。9时40分当柜容升到8000m。,值班人员感觉到地在震动,接着听到轰的一声巨响,煤气柜爆炸事故发生了。与此同时柜高显示23m多,柜容在3.0×104m3以上,瞬间又降至10m多,柜容在1.8×104m3左右。值班人员跑到操作室外,发现煤气柜顶一股烟尘冲向天空,气柜配重块有的掉下。

  2. 事故处理

  事故发生后,值班人员迅速通知炼钢厂停止回收煤气,紧急停止煤压机运行,关闭气柜进出口阀门,.封柜前u形水封,切断气柜与煤气系统的联系。并通知相关领导和主管部门,做好事故应急处理,对气柜周围环境进行煤气检测和警戒。

  事故后连续3次取样化验柜内煤气成分0:体积分数为零,co体积分数分别为22.8%、23%、23%,C02体积分数分别为29%、29.6%、29.8%。   

  气柜爆炸后对设备造成一定程度的破坏,直接经济损失约70多万元。经检查、气囊胶帘未有大的破损,转炉煤气无大量外泄,未造成人员中毒和柜外燃爆事故,没有造成人员伤亡。

  3. 事故原因

  根据现场勘查和事故前后柜高、柜容记录数据以及煤气进出口煤气成分分析结果,可以证明此事故为转炉煤气燃爆事故,燃炸点发生在气柜气囊内。  

  (1)发生事故时,现场值班人员反映,听到柜内沉闷轰响,柜高由5m(柜容8000m3)突然上升到23m多(柜容3×10‘m。以上),然后又降至l0m多,事故是在转炉煤气回收过程中,柜容由5000m。上升至8000m。时发生的。事故后检查发现,在气柜内壁高23m处有严重自下而上的刮痕,深度为lmm,刮掉的油漆还垂直悬挂在上面,相对应活塞部位也残存有漆皮,说明爆炸时气柜活塞是由下往上运动,爆炸发生在气囊内。

  (2)事故发生后,曾连续3次取气柜内煤气样化验,CO体积分数为23%左右,氧含量未检出,事故前气柜出口o:体积分数为l%,co体积分数为40%,说明气囊发生了2CO+O:=2C0:的化学反应,O:被消耗掉,CO体积分数下降.属化学件爆性。

  (3)柜内检查发现,对着煤气柜进出口附近的气囊有过火现象,胶帘大面积鼓包和烧损,有的胶皮烧掉露出尼龙线,离开此范围烧损情况减缓,损坏的煤气进口管上波纹节也有过火现象,这些都说明气囊发生了爆炸。

  (4)气柜的损坏,是由于气囊内发生燃爆,气柜活塞高速上升,活塞至柜顶空间,空气急剧压缩,造成柜顶在薄弱部位的物理性爆炸,同时活塞的不均衡向上运动、;卡巨壁的力,造成52条地脚螺栓,有47条滑扣脱落,4个螺杆拔起1个螺杆折断,柜底与基础分离裂缝约100mm。

  (5) 气囊爆炸的原因 

  ①气柜内回收运行的介质是转炉煤气,转炉煤气的主要成分是C0,是有毒的可燃气体,CO体积分数为60%~70%的转炉煤气爆炸极限18.22%~83.22%,爆炸范围宽下限偏低,危险性大。

  ②氧化剂系气柜内转炉煤气回收过程中产生的,由于炼钢厂在回收煤气过程中没有O2,CO在线连续自动监测分析,致使O:含量超标达到爆炸范围的不合格转炉煤气进入气柜。

  ③激发能源是煤气管道内有的焊条头、焊渣、焊瘤等异物的摩擦碰撞和煤气中低燃点的硫、磷、化学性强的FeO的存在。通过对气柜内更换下的煤气管道和除尘风机出口等处取样分析,确认转炉煤气灰尘中含有硫、磷和FeO。在空气中能自燃的磷往往成为点火源。硫易燃,化学活性强的氧化亚铁还能降低点燃能量。根据有的钢厂介绍,转炉煤气灰尘见空气后能冒烟自燃,并发出刺鼻的SO2气味。根据气囊过火现象分析,胶帘被高温灼烧,鼓包脱皮的严重部位对着气柜煤气进口范围,可以判断燃爆的激发能源诱发点在气柜煤气进口附近。

  4. 经验与教训

  (1)通过对气柜爆炸前煤气中O2体积分数为1%、CO体积分数为40%,爆炸后气囊内煤气中O2含量未检出、CO约23%的数据分析,以及气囊内发生的化学性爆炸的事实,说明在9时33分至9时40分回收煤气的过程中,02含量超标达到爆炸极限不合格的转炉煤气进入气柜,是引起气柜爆炸事故的直接原因。

  (2)控制燃爆事故,要防止燃爆“三要素”同时齐备的关键,在于严格控制转炉煤气中氧含量不能超标(2%)。

  (3)转炉煤气回收系统必须设置煤气O2含量,CO连续自动分析仪,在线监测,连锁控制,O2含量超标时煤气自动放散,严禁不合格煤气进入气柜。

  (4) 加强对煤气在线o:含量自动分析仪的维护与保养,定期巡检,发现问题及时处理,确保运行正常,不得在没有O2含量在线检测下的情况下凭经验回收煤气。

  (5) 加强转炉煤气回收、净化系统的管理与控制,保证设备运行状况良好,防止系统不严吸入空气,杜绝煤气氧含量超标,减少煤气含尘量。,

  (6) 严格检修施工作业,加强关键部位监控管理,在煤气柜和管道施工完毕后,内部要清理干净不留异物,并经有关部门检查确认。