1 事故概况
辽宁某冷冻厂在机房中新装4台LN—150冷凝器。在对冷凝器和高压排气管道进行空气试压前,曾对油分离器等旧设备及管路进行了抽真空操作,认为已经“无氨”后,开始空气试压检漏。本来有一根不通过旧系统的专用管路用于试压,但因管径较小升压缓慢未采用。而直接通过油分离器、旧管路向冷凝器试压。经过半天的连续运行,当天中午发生了油分离器出口管道强烈爆炸。爆炸时压力为1.47MPa,炸飞了5段管子,其中最长的是出口总管上一根Φ219×6(毫米),长4米无缝钢管。炸破了一只直径125氨阀,同时还炸坏了低压循环储液桶和调节站上的管道,引起两处漏氨。
2 事故原因分析
1.Φ600离心式油分离器内存油并未放净(放油管距桶底有一段距离),存于油内的液氨,因冬季气温低,成为容器底部内的“死氨”。试压时,进入油分离器的空气湿度很高,使“死氨”加热蒸发为氨气,与试压空气混合成氨、空气的混合气体。当此混合气体中氨含量达16%~25%时,遇明火就会引爆。
2.事故之后,检查了被炸坏的管道、阀门以及压缩机的排气腔、排空管道,发现没有丝毫油迹,全是燃烧后的油灰,说明润滑油已燃烧炭化。究其原因,试压用的5—200/12氨压机已经运转了10多年,排气阀片不严,活塞缝隙较大,平时运转中排气温度曾达到过140℃。用作连续空气试压时,温度必然更高。当排气温度达到润滑油的闪点170℃时,排气腔和排气管道内的油雾闪燃成火星,随着压缩空气带到距压缩机只有2米的油分离器内,瞬时使氨、空气混合气体遇明火爆炸。破坏的部位正是油分离器的出口管路,也是强度较低的焊口和阀体部位。
上一篇:氯气泄漏及三氯化氮爆炸事故