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烧碱车间爆炸事故

2011-06-20   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  事情经过:

  烧碱二期开车后,合成工序石墨吸收系统盐酸温度高,厂家来人处理,6.26日应厂家人员要求,烧碱车间联系十三化建公司人员对一、二级降膜吸收器循环水管线拆检(电气焊),6.27日上午,在三楼、四楼框架用电焊(以办理动火作业票)恢复二级降膜吸收器循环水管(东南为不足1.5米的水封槽,槽上有一氢气放空口,正常生产时有残余氢气放空,当日为东南风),当时,合成工序两台合成炉2R-701A、2R-701C生产盐酸,2R-701A氯化氢量约1000m3/h, 2R-701C氯化氢量约500m3/h,各项运行参数正常。11:15位于框架二楼的纯水罐2V-705(该生产状况下,罐顶气相空间有残余氢气)发生粉碎性爆炸。水封槽口被火熏黑。

  事故原因:

  十三化建电焊人员动用电焊,引爆上风向水封槽飘下来的氢气(距降膜吸收器动火点不足1.5米),是造成此次爆炸事故的直接原因。

  思想麻痹,烧碱车间联系十三化建公司检修设备,未按规定办理检修作业证,没有告知其动火作业周围有氢气这一实际情况,安全交底不细,安全措施不完善,虽清楚水封槽顶有残余氢气,但是未料到氢气浓度高达燃烧爆炸浓度,是造成此次事故的主要原因。

  设备有问题,厂家要求拆检,烧碱车间未找设备主管部门设备部,也未通过施工主管部门基建部,即组织十三化建人员检修,是造成事故的次要原因。

  设计有缺陷,水封槽与纯水罐间无U型水封也是造成此次事故的一个原因。

  烧碱车间及安全管理部、保卫部对一类动火现场(氯氢合成)监管不到位,动火作业票办理不规范,是造成此次事故的又一原因。

  防范措施:

  1、加强管理,严格执行公司管理制度。

  2、严格执行检修、动火等票证安全管理制度,认真严肃的办理各类票证,制定并认真落实各项安全措施,签字人员做到层层把关。

  3、加强生产与检修单位的联系与沟通,做好工艺交底及工艺交出工作。

  4、严把新工艺设计审核关。