联系方式 | 业务合作 | 会员

一起油氨分离器爆炸事故分析

2005-11-08   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

    1995年1月14日下午某酿酒厂发生一起冷冻系统油氨分离器爆炸。现将事故经过和原因分析阐述于下:

  某酿酒厂进行冬季大检修,冷冻机房于1995年1月3日停机检修,主要更换液氨贮罐上按管,1月4日使用单位向主管局及市有关部门打了报告,并召开有关人员会议,具体布置检修内容,强调了安全注意事项,8日排净余氨,经空气置换后,于9日下午由某化工厂气体分析室采集了12个动火点的气体样品。根据化验结果,签发了动火报告。至1月12日上午,修理单位动火结束,接着准备更换后的检漏工作。1月14日下午各项准备工作结束后,正式开始检漏。

  首先对低压系统检漏,当升压到0.8MPa及1.2MPa时对贮氨器上玻管液位计接头漏气处、酒精池截止阀法兰漏气处进行了修理,修理结束后,继续检漏,先将低压系统关死,高压系统继续加压到1.6MPa,压力继电器动作,冷冻机即自动停车,因检漏要求压力达到1.8MPa,故将压力继电器在线路切断。接着继续进行检漏,当压力升到1.65MPa时,发现安全阀起跳,压力仍达不到1.8MPa,就先将贮氨器上的连接两只安全阀的截止阀关掉,但安全阀起跳后的排气声并没有消失,又将冷凝器上连接两只安全阀的截止阀关掉,当最后一只截止阀关闭约20秒左右,油氨分离器就发生了爆炸。爆炸震碎了机房内的全部门窗玻璃,3#油氨分离器炸成二半,并飞出5米远,炸碎φ20~φ125大小氨阀10只,氨阀碎片外飞最远达37.6m,损坏电流表等电器92只,赞成2人受伤。

  事故发生后,某炼油厂对25#冷冻机油测定,闪点为180℃(开口),粘度为25mm平方/s;安全阀校验站对高压系统的安全阀开启压力测定,贮氨器、冷凝器上分别为1.65MPa及1.6MPa。经检查1#压缩机排气压力表失灵,2#、3#油氨分离器、冷凝器未通水冷却。

  产生爆炸的原因是:由于使用的25#冷冻机油在冬天的粘度大,在检修排污时,未能排尽。系统内壁粘附较多的油污,并且系统留有残氨,在升压时系统温度上升,油汽化,残氨挥发,当高压系统升压时,低压系统内油蒸汽、氨气通过压缩机压入高压系统,混合气浓度进一步提高。由于1#压缩机排汽压力失灵,系统压力反映真实,排气温度计由于石墨的传温滞后性,来不及反映真实温度,当最后1只截止阀关闭后,压缩空气体积缩小,气体分子间密度增大,产生高温,加上3#油氨分离器未通水冷却,温度达到混合气闪点时,使3#油氨分离器发生爆炸。

  综上所述,建议对这类氨系统设备修理时应注意以下几点:(1)系统内清洗、置换特别在冬季应该用蒸汽,以保证清洗的彻底性;(2)系统内安全阀的开启压力应以系统设计压力为基准;(3)检漏前应对安全附件检查,确保其灵敏可靠;(4)对有冷却要求的设备,检漏时应通水冷却,并且控制升压速度。