1999年1月至8月期间,甘肃省某化工集团公司接连发生了2起液氨槽车充装金属软和爆裂事故。虽然事故发生后得到了及时控制,没有造成多大损失,但通过这2起液氨泄漏事故,却引出不少问题值得深思。
案例1
事故经过 1999年1月21日9时010分,甘肃省某炼化总厂一辆液氨槽车来该化工集团公司充装液氨,槽车充装液氨数量为10吨。提货单位人员办好手续后将车停放在液氨充装平台边,充装工连接好槽车及兖装管线,即打开平台旁的液氨阀门进行充装,此时槽车充装压力为2.05MPa,槽车内压力控制在1.0MPa左右,所用充装管线索不锈钢金属波纹软管,直径50mm,当充至10时10分,该槽车液位计已到10吨位置,充装工正准备去关液氨进口阀,突然一声巨响,液氨槽车被氨气包围,液氨大量泄漏,充装工和车间人员及时切断了液氨来源,泄漏事故得到了有效控制,经检查充装金属软管爆裂开一条长约15cm的口子。
事故原因 事故发生后,该化工集团公司组织有关部门,严格按“三不放过”原则调查事故,认真分析事故原因:(1)金属软管自1993年投用以来,至今未更换,也从未做过检测、试压,长期露天存放,软管严重老化,充装时软管人为弯折造成应力集中,是事故的主要原因;(2)液氨充装平台存在严重缺陷;(3)充装人员对液氨充装不明确,没有进行专业培训,无证上岗操作也是引发这起事故的原因之一。
防范措施 (1)加强液氨充装管理,严格执行充装规定;(2)指定专人进行充装,对金属软管定期检验,及时做好充装记录;(3)改造现有充装平台,岗位操作人员配备氧气呼吸器等防护用具。
案例2
事故经过 1999年8月10日16时,甘肃省某公司液氨槽车来该化工集团公司充装液氨,槽车充装数量为2吨,金属软管为1999年1月更换的一段新管,由于槽车接口处高于充装平台,无法和充装平台的金属软管相连接。最后确定将槽车随带的一段旧管线连接在一起使用,充装工经过检查没有发现问题,便开始充装作业。至16时40分,伴随着一声巨大的爆裂声,液氨向四周迅速扩散,当时正值该化工集团公司进行配套检修,人员较多,各工种作业同时展开,幸好及时切断了液氨充装来源,否则后果不堪设想。
事故原因 该事故的发生,为集团公司再一次敲响了警钟,通过认真分析,造成这次事故的原因:(1)爆裂软管为随槽车带的一段软管,此软管不经常使用,已造成损坏,充装人员忽视了这一细节;(2)该公司没有认真吸取上次事故教训,充装人员无证上岗;(3)液氨充装平台面积太小,充装阀门离槽车不到1m的距离,为事故留下严重隐患。
防范措施 (1)加强液氨充装管理,对槽车、钢瓶等充装时一定要进行检验,特别要注意附件完好情况;(2)开展事故应急救援活动,提高突发事件的应急及防范能力;(3)充装平台禁止闲杂人员进入,充装人员要随时做好氨泄漏的处置,严格执行充装规定。
反思 (1)等出了事再讲安全也为时不晚,可悲的是事故居然重复发生;(2)值得庆幸的是槽车安全装置完好,假设槽车内阀门无法自动关闭,后果令人无法想象;(3)企业领导在安全工作中起着关键作用,对于重大危险隐患,切莫一拖再拖;(4)侥幸心理不能有,安全工作要放在首位,不要拿性命当儿戏。
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