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一起常压加热器爆炸事故的启示

2005-11-28   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

    某化工公司H酸车间导热油加热器,在检修、保养开车后一组电热棒后发生爆炸燃烧事故,经分析,设计方案有缺陷,改造后安全附件不配套,使常压容器变成了压力容器,同时发现该企业工艺规程不健全,存在盲目操作现象。

    2002年8月21日,浓阳某化工有限公司H酸车间导热油加热器发生爆炸事故,导热油加热器上盖焊缝炸裂,喷出的高温油气爆炸燃烧,直接经济损失9.6万元,1名职工轻度烫伤。

    1 设备概况

    导热油加热器体型近似于正方体,壁厚12mm,体积4.09m3,最高工作温度280℃,介质为YD-132导热油,由4组热电棒供热,热油由循环泵送至二楼H酸碱熔锅的夹套加热物料,冷油由回流管回到油加热器中。为防热油放空自燃,原设计方案中使用放空管,后经供油单位来厂指导,改用回流管,溢出的热油回到油槽,作为容器的安全泄压装置。

    2 事故经过

    2002年8月初,该公司安排H酸生产装置全面检修、保养,8月18日开车后,当班工人将地下贮槽中的导热油抽至油加热器中,开启一组电热棒加热,21日中午油温250℃,16时,小夜班职工接班,碱熔锅加料分析完毕后,油温300℃,当班工人打开油循环泵给碱熔锅加温,当班操作工周某下楼检查油泵运行情况,发现加热器上电加热棒有一组未开,启动了另一组电热棒,正当周某上楼时,轰的一声巨响,加热器上盖撕裂,紧接着又是一声巨响,高温气爆炸燃烧,霎时浓烟滚滚,火焰到处乱窜,周某当即切断电源,报警扑救。

    3 原因分析

    (1)导热油温度过高,汽化后产生高压,高压撕裂油加热器上盖焊缝,喷出的高温油气接触空气燃烧,是导致这起事故的直接原因。

    (2)工艺规程不健全,盲目操作,安全附件不配套。查阅图纸发现,油加热器上放空管设计要求是DN80,改为回流管后,实用规程是DN50,放空管的有效截面积减少了60%,严重影响了安全泄压速率,使设备带着重大隐患运行。

    (3)设计方案的缺陷:现场了解到,正常情况下,如果油温控制在280℃,只要启动油循环泵,冷油回流,即使电热棒全部投入运行,油温也不能满足工艺热平衡的要求。

    4 几点启示

    (1)部分常压容器由于设计方案本身的缺陷或改造后留下的隐患,在特定情况下变成实际上的压力容器,各维主管部门应将此类容器的安全监管列入议事日程,进行清查整改,确保这类容器不超压运行。

    (2)容器使用单位应该健全各项工艺、安全操作规程,组织工人认真学习严格执行。

    (3)各厂要根据安全生产的需要,配齐配足岗位必要人员,不能片面追求降低生产成本,而忽视了安全生产。

     信息来源 《化工安全与环境》2005.8