2003年6月24日11时40分,某甲醇厂在检修过程中,甲醇分离器发生爆燃,虽然没有造成设备损坏、人员伤亡,但事故的发生令人深思。
一、 事故经过
2003年6月23日时,某甲醇厂按计划进行停车检修。在对甲醇合成环路置换,取样分析合格后,6月24日10时30分开始检修。检修人员将甲醇分离器出入口法兰、底部排液管线法兰全部解开后,将分离器吊出,并开始检修。作业过程中,发现接地线没有割开,对周围环境做动火分析合格后,检修人员开始切割。由于在切割过程中,分离器轻微晃动,有少量甲醇从排液管线法兰口流出,飞溅的焊花引燃甲醇,设备内部发生爆燃。
二、 原因分析
1、检修前,操作人员考虑事情不够周到,思想麻痹大意,设备及管线清洗置换留有“死角”,给事故的发生埋下隐患。这是事故发生的主要原因。
2、切割作业人员准备不充足,缺乏对作业环境系统全面的了解,盲目作业,也是此起事故的一个原因。
三、 预防措施
1、加强操作人员的教育培训,强化理论知识,端正工作态度,勤于动脑,细致入微,把事故消灭在萌芽状态。
2、加强检修作业人员在检修前的培训学习,在检修前对作业环境有系统全面的了解,并有针对性地学习安全防护知识,避免类似事故的发生。
3、加强安全教育和管理工作,牢固树立“安全第一、预防为主”的方针。
4、 按着“四不放过”的原则,车间召开事故例会,做到人人都受到教育,并对事故责任人做出相应的经济处罚,以警示他人。
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